Research on Vibration Reduction, Energy Enhancement, and Acceleration Methods for Drilling Strings of 10 000-Meter Deep Wells
-
摘要:
万米深井超深超长井段钻进过程中存在钻柱振动剧烈、能量传递困难、破岩效率低、钻头使用寿命短等问题,亟需开展万米深井钻柱减振与井底增能技术研究。根据超深层钻井环境的主要特征,结合近年来钻柱动力学研究结果,提出了以钻井过程中钻柱振动为能量来源提高井底钻井液射流压力的方法,在减小钻柱振动保护钻头的同时,提高钻头射流压力,实现井下增能破岩,解决井下振动强度大、井底水力能量不足的问题;并研制了井底钻柱减振增能装置,进行了现场试验。研究和试验结果表明:钻柱振动蕴含巨大的能量,该能量可以转化为破岩提速能量;设计的井底钻柱减振增能装置,可以提高钻井液射流压力,同时可以降低钻柱振动导致的安全风险,从而显著提高钻井速度。研究成果为万米深井减振提速技术开拓了新方向,为加快深部油气资源的勘探与开发提供了技术支持。
Abstract:There are a series of problems in the drilling process of ultra-deep and ultra-long sections of 10 000-meter deep wells, such as severe vibration of the drilling string, slow speed of rock breaking, and short effective working life of the drill bit. Therefore, it is urgent to carry out research on vibration reduction of the drilling string and downhole energy enhancement technology of the 10 000-meter deep wells. According to the main characteristics of the ultra-deep drilling environment and recent research results on drilling string dynamics, a method was proposed to use drilling string vibration as an energy source during the drilling process to increase the jet pressure of downhole drilling fluid. While reducing drilling string vibration to protect the drill bit, the method increased the jet pressure of the drill bit to achieve downhole energy enhancement and rock breaking, solving the problems of high vibration intensity and insufficient hydraulic energy at the bottom of the wells. A vibration reduction and energy enhancement device for the downhole drilling string was developed, and on-site tests were conducted. The research results indicate that drilling string vibration contains enormous energy, which can be converted into energy for accelerating rock breaking. The designed vibration reduction and energy enhancement device for the downhole drilling string can increase the jet pressure of drilling fluid and reduce the safety risks caused by drilling string vibration, thereby significantly improving drilling speed. The research results have opened up new directions for the vibration reduction and acceleration technology of 10 000-meter deep wells and provided technical support for accelerating the exploration and development of deep oil and gas resources.
-
为了提高深井超深井的钻井速度,科研人员研发了多种提速工具,如井下动力钻具、旋转冲击钻井工具、井下脉冲空化射流发生装置、井下扭力冲击钻井工具等[1–4]。虽然各种工具的结构及提速作用原理存在差异,但所利用的能量均源于钻井液循环能量。深井超深井钻井循环压耗大,井深超万米后循环压耗超过40 MPa[5–6]。受地面装备的限制,井口输入能量有限,因此井下能量很小,不仅无法使井下工具充分发挥效果,也不符合入井安全要求,寻找新的井下能量并开发新型提速技术及装备就成了提高深井超深井钻井速度的关键[7–8]。同时,深井超深井实钻过程中钻柱振动问题非常突出,不仅影响钻井的施工效率,还会带来严重的安全风险,如频繁剧烈的振动会导致钻柱受到交变应力,造成其疲劳断裂破坏,从而带来经济损失、钻井成本增加。现有减轻钻柱振动的主要方法是利用减振器将振动能量转化为液压油的弹性势能和内能,或者将减振器内弹簧间的摩擦能释放掉,这不仅造成了能量浪费,而且产生的热量也会影响井下工具的性能。基于现状,笔者提出了将钻柱振动能量转化为井底射流压力的方法,并设计了井底钻柱减振增能装置,以期将这部分具有破坏作用的能量用于深井提速,来实现万米深井井底增能提速。
1. 钻柱纵向振动基本特征及规律
根据相似性原理[9–10],设计了底部钻柱动力学模拟试验装置,如图1所示。该试验装置能够测试分析各制约参数(转速、钻压、钻具组合、钻具井筒尺寸配合及减振增压装置原理样机弹性和阻尼系数等)对钻柱振动特性的影响规律。
利用该试验装置,开展了不同工况条件下钟摆钻具组合井底钻柱的运动状态及受力测试研究。底部钻具组合为ϕ311.1 mm钻头+ ϕ228.6 mm钻铤×2根+ ϕ310.0 mm稳定器+ ϕ228.6 mm钻铤×4根+ ϕ203.2 mm钻铤×6根+ ϕ127.0 mm钻杆[11–12],测试结果如图2所示。
图2(a)中,转速69.0 r/min、钻压178.9 kN条件下,当置信度为90%时,钻压在136.1~220.3 kN波动;当置信度为80%时,钻压在145.2~211.1 kN波动,实测钻压平均179.3 kN。图2(b)中,转速92.0 r/min、钻压178.9 kN条件下,当置信度为90%时,钻压在105.0~210.4 kN波动;当置信度为80%时,钻压在123.1~210.2 kN波动,实测钻压平均168.5 kN。图2(c)中,转速115.0 r/min、钻压178.9 kN条件下,当置信度为90%时,钻压在80.1~236.8 kN波动;当置信度为80%时,钻压在101.2~218.5 kN波动,实测钻压平均160.3 kN[13–14]。
综上分析可知:ϕ311.1 mm井眼采用ϕ228.6 mm钻铤和钟摆钻具组合,当施加的钻压为178.9 kN、转速在69~115 r/min波动时,实际钻压波动范围80.1~236.8 kN。同时,分析图2还发现,波动频率约为转速的3~4倍。同样,通过室内试验发现:对于ϕ244.5 mm井眼、ϕ177.8 mm钻铤和钟摆钻具组合,当施加的钻压为134.2 kN、转速在70~120 r/min波动时,实际钻压波动范围10~150 kN,波动频率也为转速的3~4倍。这与文献中的井下实测结果基本吻合。
上述试验结果分析表明,深井超深井钻井过程中,井底钻柱纵向振动尤为剧烈,导致井底钻压存在高频高幅波动,并且随着井深增加不断增加。振动较常规钻进更加剧烈,钻柱振动能量更大,这为深井硬地层提速提供了可靠的能量。若能有效利用该能量,可以提高深部复杂难钻地层钻井速度。
2. 井底钻柱减振增能提速原理及装置
2.1 井底钻柱减振增能提速原理
从目前的国内外钻井技术发展动态和相关技术的现场试验结果来看,提高井底钻头喷嘴射流能量,可以大幅度提高钻速,水力、机械联合破岩方式是提高钻速的重要途径之一[15–17]。基于此,国内外提出了在地面或井下对钻井液进行增能。
地面增能采用的设备和工艺比较复杂、成本高,尽管提速效果明显,但没有得到推广。井下增能是近十几年的研究重点[18],其主要优点在于不必改变现有钻井工艺及设备,在钻头以上安装一个增能装置,就可以使部分钻井液的压力达到100 MPa以上,达到高压射流辅助破岩的目的。
现有井下增能装置的工作动力都来自钻井液本身所携带的压能,基本工作原理都是将整体钻井液的部分能量集中提供给小部分钻井液。但在这种原理限定下,要求增能装置必须具有复杂的液压转换机构(以活塞式增压装置为代表)或复杂的液压能–机械能–液压能的转换机构(离心式增压装置)。而在井下有限空间和恶劣工况条件下,如此复杂的机构很难实现或很难正常工作。因此,到目前为止,尽管研究人员进行了艰苦的努力和潜心的研究,但还是没有一种在不改变现有钻井工艺及设备的条件下,使井下钻井液射流压力超过100 MPa的井底增压装置在钻井中推广应用,仍停留在样机的研制、改进和试验阶段[19–21]。
笔者提出了一种新的理念,将钻井过程中钻柱纵向振动所引起的井底钻压波动作为能量来源,通过钻柱的纵向振动带动工具内部柱塞泵的上下运动,压缩钻井液并使之增加射流能量,达到减振与增能的双重目的,且工具压降极小,不耗费钻井液原有能量。在此理念指导下,研制出一种集钻柱减振和钻井液增能功能于一体的井底钻柱减振增能提速装置,使钻头喷嘴射流压力达到100 MPa以上,以实现超高压射流钻井,达到提高万米深部超硬地层钻井速度、缩短钻井周期和降低钻井成本的目的。
2.2 井底钻柱减振增能提速装置
井底钻柱减振增能提速装置的结构如图3所示。按照功能,可将该装置划分为钻柱联动体和钻柱分动体。钻柱联动体包括工具上接头、芯轴和套装在芯轴中部外侧的限位体,钻柱分动体包括柱塞缸外筒、钻头、套装在芯轴上部的花键外筒和与花键外筒连接的工具中心接头[22]。
钻柱减振增能过程为:当钻柱向下振动(钻压增大)时,钻柱联动体相对于钻柱分动体向下运动,柱塞缸内体积减小,弹性复位元件压缩蓄能,柱塞头的运动速度先增大后减小,当该速度大于柱塞缸内钻井液的流速时,控制单向阀关闭,此时柱塞缸内的钻井液与弹性复位元件共同来分担钻压的增大,柱塞缸内钻井液的液压能升高;当该速度小于柱塞缸内钻井液的流速时,控制单向阀开启,钻井液常压流入钻头喷射;当钻柱向上振动时,即钻压减小时,柱塞头相对于柱塞缸向上运动,弹性复位元件释放能量并使工具加速复位,控制单向阀开启,钻井液进入柱塞缸内,由于流道的截面效应,柱塞缸内的压力低于正常压力,压力周期性增大与减小的射流,即为脉冲射流[23–25]。
该装置的优势在于:
1)该装置吸收了钻具轴向振动能量,减小了钻柱振动的剧烈程度,保障了深井超深井钻井过程中的管柱安全,同时由于轴向减振,减小了钻头与地层间的冲击力,减少了钻头崩齿,增大了单趟钻进尺,有助于深井安全提速钻井。
2)实现了钻柱振动能量转移,并对其进行了有效利用。利用钻柱振动的能量周期性压缩钻井液,使钻井液产生超高压射流辅助破岩,应用压耗小于0.5 MPa,可使钻井液瞬时脉冲压力提高1.5~3.0倍,井下破岩及携岩能力增强,降低了岩石的破碎难度。
3)能量源随着井深增加而增加,该装置的使用效果在深井超深井中更为显著。
4)该装置的结构及工作原理简单,易于生产、使用和维修,可保障安全。
5)减振增能提速装置产生的脉冲射流可以应用于常规钻头,无需特制。由于在井底产生大幅度脉动的流场,该装置能够缓解钻头泥包现象,且在排量受限导致的钻速低的情况下更为适用[25]。
3. 井底钻柱减振增能效果模拟分析
为了解井底钻柱减振增能提速装置的井下增能效果,以ϕ215.9 mm井眼的钻进过程为例,对其进行了模拟分析。相关钻井参数设置:增能提速装置外径为177.8 mm,钻井液流量为0.030 m3/s,钻头喷嘴当量直径为23.0 mm,喷嘴压降为3.47 MPa;模拟模型内其他相关参数设置:初步取运动件质量为50 kg,弹性复位元件弹性刚度为50 kN/m,阻尼系数取2 711,钻井液体积弹性模量取1.40 GPa,活塞直径取100 mm,活塞缸内柱塞直径为100 mm,活塞横截面积为78.53 cm2,活塞腔体积为0.011 78 m3。
深井条件下的振动能量转换效果与浅井时的差异主要体现在其水力参数(小排量、低钻头压降)的特殊性。以塔里木油田BX1井的实钻水力参数为例,4 000 m以深井段应用井底钻柱减振增能提速装置时,该井的水力参数如表1所示。
表 1 BX1井钻至不同井深时的水力参数Table 1. Hydraulic parameters during drilling at different depths of Well BX1井深/
m钻井液排量/
(L·s−1)钻井液密度/
(kg·L−1)钻头压降/
MPa井口泵压/
MPa4 500 25 1.66 1.20 19.5 5 000 24 1.71 1.08 19.4 5 500 22 1.79 0.78 20.0 6 000 19 1.83 0.45 19.8 不同井深条件下,井底钻柱减振增能提速装置振动能量转换后的压力、排量的对比曲线如图4所示。
从图4可以看出,深井条件下实现能量转换后,产生的最高钻头压降较常规钻头压降提高了4~10倍,输出的最大排量增大了2~3倍;随着井深增加,排量波动幅度增大,压力波动幅度略有减小。分析其原因,认为是深井所用钻头喷嘴当量面积较大,喷嘴作为装置泄流口,其面积增大,液压缸内的压力振荡幅度减小,但排量波动幅度增大。
不同井深条件下的井底液压能变化规律如图5所示。
从图5可以看出,井底钻柱减振增能提速装置在振动能量转换后,随井深增深在井底输出的水力能量略有降低,主要原因是振动能量转换前井底的固有水力能量较低(图5(a)中虚线所示),但井底水力能量的强化值显著增加。浅井(4 000 m以浅)时,井底水力能量增加量为72 kW;但深井(4 000 m以深)时,井底水力能量增加量均在100 kJ以上。这说明,若在深井条件下实现转换钻柱振动能量强化井底液压能,可有效解决深井井底水力能量不足的问题。
4. 现场试验
为考察井底钻柱减振增能提速装置在钻井中的实际应用效果,在四川盆地NT1H井、塔里木盆地M502-H2井进行了现场试验。
4.1 NT1H井现场试验
NT1H井是四川盆地首口深层煤岩气科探井,设计完钻井深5 620 m,面临嘉陵江组膏岩层蹩跳钻/卡钻、雷口坡组一段采空区漏失(压力系数0.4)以及防斜打直等一系列难题。井底钻柱减振增能提速装置在该井四开井段(ϕ215.9 mm井眼)进行了现场试验,钻具组合为ϕ215.9 mm ZTS516 PDC钻头+ϕ177.8 mm井底钻柱减振增能提速装置+431×411双公接头+ϕ172.0 mm直螺杆+ϕ212.0 mm稳定器+ϕ172.0 mm无磁钻铤+ϕ172.0 mm无磁悬挂器+ϕ165.1 mm钻铤×2根+旁通阀+ϕ165.1 mm钻铤+411×410DS转换接头+ϕ127.0 mm加重钻杆×4根+ϕ139.7 mm钻杆。井底钻柱减振增能提速装置自井深2 622 m入井钻至井深3 246 m(因更换螺杆钻具起钻),总进尺624 m,纯钻时间128 h,平均机械钻速4.88 m/h(见图6),较邻井同井段平均提速32.9%,提速效果显著,钻头起出后轻微磨损,新度90%,对钻头起到了较好的保护作用。
应用自研钻柱振动监测系统,全过程随钻监测振动情况,结果如图7所示。从图7可以看出,应用井段平均振动指数3.10,相较于NT1H井未使用井底钻柱减振增能提速装置井段,振动下降35.4%,钻进中未发生漏失、阻卡等井下复杂情况,井斜控制良好(井斜角在2.6°以内),减振提速效果显著。
4.2 M502-H2井现场试验
M502-H2井是一口超深水平井,设计完钻井深8 780 m,二开井段(1 500~4 024 m)钻遇新生界古近系、中生界白垩系—二叠系,岩性为泥岩、砂岩、含砾砂岩及火成岩,该井段试验应用了井底钻柱减振增能提速装置。钻具组合为ϕ333.4 mm PDC钻头+ϕ228.6 mm井底钻柱减振增能提速装置+ϕ228.6 mm钻铤×2根+ϕ318.0 mm稳定器+ϕ177.8 mm钻铤×18根+ϕ177.8 mm随钻震击器+ϕ177.8 mm钻铤×3根 +ϕ139.7 mm钻杆。钻进参数:钻压为30~100 kN,排量为48~65 L/s,泵压为18~25 MPa,转速为60~100 r/min,钻井液密度为1.05~1.11 kg/L。井底钻柱减振增能提速装置在井下使用247 h,纯钻进时间119 h,进尺2 524 m,平均机械钻速21.2 m/h。使用了井底钻柱减振增能提速装置的M502-H2井,与未使用该装置的3口邻井在相同井段的机械钻速对比情况见表2。
表 2 使用与未使用井底钻柱减振增能提速装置的机械钻速对比Table 2. Comparison of ROP with and without vibration reduction, energy enhancement, and acceleration tools for downhole drilling string井类型 井名 井段/m 平均机械钻速/
(m·h−1)试验井 M502-H2井 1 500~4 024 21.1 对比井 M502井 1 498~4 110 11.8 M502-H4井 1 502~4 070 12.6 M502-H6井 1 500~4 250 12.2 由表2可知,在钻进参数基本一致的情况下,M502-H2井使用井底钻柱减振增能提速装置井段与3口未使用该装置邻井相同层段的机械钻速相比,机械钻速提高67.5%以上。而且,由现场试验情况可知,中生界侏罗系地层(3 286~3 780 m井段)机械钻速提高幅度可达151%。这充分说明,井底钻柱减振增能提速装置具有较好的提速效果。
M502-H2井二开井段的现场试验也证明,井底钻柱减振增能提速装置对钻头具有较好的保护作用。图8所示为M502-H2井二开井段PDC钻头切削齿的磨损情况,该钻头配合井底钻柱减振增能提速装置钻进2 524 m,起出后钻头新度为95%;图9所示为邻井相同井段PDC钻头切削齿的磨损情况,该钻头配合常规钻具组合进尺1 602 m,起出后钻头新度60%。
不仅如此,使用井底钻柱减振增能提速装置只用1只PDC钻头就完成了M502-H2井二开井段的钻井施工,且钻头起出后新度达95%以上,而不采用该装置时在该区块二开井段需要1只PDC钻头和1只牙轮钻头,甚至更多钻头才能完成。由此可知,使用井底钻柱减振增能提速装置不但可以提速,还可以通过减振保护钻头,有效延长钻头使用寿命,减少钻头使用量,从而缩短钻井周期、降低钻井成本。
5. 结论与建议
1)钻柱振动具有强度大、频率高和随着井深增加而增强的特点,给钻具及钻头等带来了巨大的危害,提出将该部分能量作为井下提速工具的动力源,研制了基于该能量的井下提速工具,既能减小钻柱振动的危害,又能提高钻井效率。
2)设计了井底钻柱减振增能提速装置,模拟分析认为,钻柱振动能量可以转化为钻井液的喷射能量,实现钻井液高压喷射辅助提速的目的。
3)井底钻柱减振增能提速装置的现场试验表明,该装置不但可以提高钻速,还可以通过减振保护钻头,有效延长钻头使用寿命,从而缩短钻井周期、降低钻井成本。
4)深井超深井钻速低是目前深部油气藏开发过程中面临的主要难题之一,要想攻克该难题,应该充分、合理、有效地利用井下可以利用的一切能量,来提高破岩钻进效率。井下钻柱振动能量利用技术的相关研究刚刚开始,目前仅实现了振动能量到钻井液喷射能量的转换,建议开展更深入、广泛的研究。
-
表 1 BX1井钻至不同井深时的水力参数
Table 1 Hydraulic parameters during drilling at different depths of Well BX1
井深/
m钻井液排量/
(L·s−1)钻井液密度/
(kg·L−1)钻头压降/
MPa井口泵压/
MPa4 500 25 1.66 1.20 19.5 5 000 24 1.71 1.08 19.4 5 500 22 1.79 0.78 20.0 6 000 19 1.83 0.45 19.8 表 2 使用与未使用井底钻柱减振增能提速装置的机械钻速对比
Table 2 Comparison of ROP with and without vibration reduction, energy enhancement, and acceleration tools for downhole drilling string
井类型 井名 井段/m 平均机械钻速/
(m·h−1)试验井 M502-H2井 1 500~4 024 21.1 对比井 M502井 1 498~4 110 11.8 M502-H4井 1 502~4 070 12.6 M502-H6井 1 500~4 250 12.2 -
[1] 陈国庆,郑瑞强,刘文鹏,等. 钻井提速工具设计与井下安全的探讨[J]. 西部探矿工程,2022,34(8):51–53. doi: 10.3969/j.issn.1004-5716.2022.08.017 CHEN Guoqing, ZHENG Ruiqiang, LIU Wenpeng, et al. Exploration of design of drilling acceleration tools and underground safety[J]. West-China Exploration Engineering, 2022, 34(8): 51–53. doi: 10.3969/j.issn.1004-5716.2022.08.017
[2] 甘心. 钻井提速用振动冲击工具研究进展[J]. 钻探工程,2021,48(2):85–93. doi: 10.12143/j.ztgc.2021.02.012 GAN Xin. Advances in vibration impactors for drilling accelera-tion[J]. Drilling Engineering, 2021, 48(2): 85–93. doi: 10.12143/j.ztgc.2021.02.012
[3] 穆总结,李根生,黄中伟,等. 振动冲击钻井提速技术现状及发展趋势[J]. 石油钻采工艺,2020,42(3):253–260. MU Zongjie, LI Gensheng, HUANG Zhongwei, et al. Status and development trend of vibration-impact ROP improvement technologies[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2020, 42(3): 253–260.
[4] 罗恒荣,崔晓杰,谭勇,等. 液力扭转冲击器配合液力加压器的钻井提速技术研究与现场试验[J]. 石油钻探技术,2020,48(3):58–62. doi: 10.11911/syztjs.2020037 LUO Hengrong, CUI Xiaojie, TAN Yong, et al. Research and field test on drilling acceleration technology with hydraulic torsional impactor combined with hydraulic boosters[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2020, 48(3): 58–62. doi: 10.11911/syztjs.2020037
[5] 尹浩,梁健,李宽,等. 万米科学钻探关键机具优化措施研究[J]. 钻探工程,2023,50(4):16–24. YIN Hao, LIANG Jian, LI Kuan, et al. Research on optimization measures of key instrument for myriametric scientific drilling[J]. Drilling Engineering, 2023, 50(4): 16–24.
[6] 尹浩,梁健,孙建华,等. 万米科学钻探钻杆柱的优化配置发展趋势[J]. 科技导报,2023,41(6):108–120. YIN Hao, LIANG Jian, SUN Jianhua, et al. Development trend of drill string optimal configuration in myriametre scientific drilling[J]. Science & Technology Review, 2023, 41(6): 108–120.
[7] 刘永旺,管志川,张洪宁,等. 基于钻柱振动的井下提速技术研究现状及展望[J]. 中国海上油气,2017,29(4):131–137. LIU Yongwang, GUAN Zhichuan, ZHANG Hongning, et al. Research status and prospect of ROP-enhancing technology based on drill string vibration[J]. China Offshore Oil and Gas, 2017, 29(4): 131–137.
[8] 高明帅,王瑜,王志乔,等. 基于磁流变液的井下钻具主动减振技术[J]. 石油机械,2013,41(9):7–11. doi: 10.3969/j.issn.1001-4578.2013.09.002 GAO Mingshuai, WANG Yu, WANG Zhiqiao, et al. MRF-based downhole tool active vibration damper technology[J]. China Petroleum Machinery, 2013, 41(9): 7–11. doi: 10.3969/j.issn.1001-4578.2013.09.002
[9] 汤楠,汪跃龙,霍爱清,等. 基于信号相似性的导向钻井下传信号处理方法[J]. 石油勘探与开发,2012,39(1):111–117. TANG Nan, WANG Yuelong, HUO Aiqing, et al. A downward signal processing method for rotary steerable drilling system based on signal similarity[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012, 39(1): 111–117.
[10] 左欢欢. 相似性原理的应用探究[J]. 产业与科技论坛,2016,15(20):73. doi: 10.3969/j.issn.1673-5641.2016.20.039 ZUO Huanhuan. Exploration of the application of similarity principle[J]. Industrial & Science Tribune, 2016, 15(20): 73. doi: 10.3969/j.issn.1673-5641.2016.20.039
[11] 魏文忠,管志川,刘永旺,等. 直井眼钟摆钻具纵向振动特性的实验研究[J]. 中国石油大学学报(自然科学版),2007,31(2):64–68. doi: 10.3321/j.issn:1000-5870.2007.02.013 WEI Wenzhong, GUAN Zhichuan, LIU Yongwang, et al. Experimental study on longitudinal vibration characteristics of pendulum assembly in straight hole[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science), 2007, 31(2): 64–68. doi: 10.3321/j.issn:1000-5870.2007.02.013
[12] 刘永旺,管志川,魏文忠,等. 井底钟摆类钻具转动规律的实验研究[J]. 钻采工艺,2008,31(5):27–29. doi: 10.3969/j.issn.1006-768X.2008.05.008 LIU Yongwang, GUAN Zhichuan, WEI Wenzhong, et al. Experimental study on rotary characteristics of bottom pendulum assembly[J]. Drilling & Production Technology, 2008, 31(5): 27–29. doi: 10.3969/j.issn.1006-768X.2008.05.008
[13] 魏文忠. 底部钻柱振动特性及减振增压装置设计研究[D]. 青岛:中国石油大学(华东),2007. WEI Wenzhong. Study on vibration characteristic of bottom drilling string and design of drilling string shock absorption & down hole hydraulic pressurizing system[D]. Qingdao: China University of Petroleum(East China), 2007.
[14] 崔金栋. 减振冲击钻井系统设计研究[D]. 青岛:中国石油大学(华东),2008. CUI Jindong. Design research on drilling string shock absorption & percussion system[D]. Qingdao: China University of Petroleum(East China), 2008.
[15] 史怀忠,李根生,王学杰,等. 水力脉冲空化射流欠平衡钻井提高钻速技术[J]. 石油勘探与开发,2010,37(1):111–115. SHI Huaizhong, LI Gensheng, WANG Xuejie, et al. Improving the rate of penetration by hydraulic pulsating-cavitating water jet under-balance pressure drilling[J]. Petroleum Exploration and Development, 2010, 37(1): 111–115.
[16] 李根生,史怀忠,沈忠厚,等. 水力脉冲空化射流钻井机理与试验[J]. 石油勘探与开发,2008,35(2):239–243. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2008.02.018 LI Gensheng, SHI Huaizhong, SHEN Zhonghou, et al. Mechanisms and tests for hydraulic pulsed cavitating jet assisted drilling[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35(2): 239–243. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2008.02.018
[17] 王智锋. 负压脉冲钻井技术理论及方法[J]. 石油钻采工艺,2005,27(6):13–15. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.2005.06.005 WANG Zhifeng. Discussion on theory & methodology of suction-pulse drilling technique[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2005, 27(6): 13–15. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.2005.06.005
[18] LIU Yongwang, GUAN Zhichuan. Discussion on the energy sources of down-hole accelerate ROP tool in the process of drilling deep or ultra-deep well[C]//The International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2012). Nanjing: IEEE, 2012: 886-890.
[19] 刘永旺. 井下减振增压装置设计研究[D]. 青岛:中国石油大学(华东),2007. LIU Yongwang. Design research on drill string absorption & down hole hydraulic pressurizing system[D]. Qingdao: China University of Petroleum(East China), 2007.
[20] 刘永旺,管志川,史玉才,等. 井底光钻铤钻具组合旋转及钻压波动规律模拟研究[J]. 石油矿场机械,2012,41(5):52–56. doi: 10.3969/j.issn.1001-3482.2012.05.013 LIU Yongwang, GUAN Zhichuan, SHI Yucai, et al. Experiment on rotation and longitudinal vibration regularity of slick bottom hole assembly in bottom hole[J]. Oil Field Equipment, 2012, 41(5): 52–56. doi: 10.3969/j.issn.1001-3482.2012.05.013
[21] ZHANG Yuying, LIU Yongwang, XU Yiji, et al. Drilling characteristics of combinations of different high pressure jet nozzles[J]. Journal of Hydrodynamics, 2011, 23(3): 384–390. doi: 10.1016/S1001-6058(10)60127-8
[22] 管志川,张洪宁,张伟,等. 吸振式井下液压脉冲发生装置[J]. 石油勘探与开发,2014,41(5):618–622. doi: 10.11698/PED.2014.05.15 GUAN Zhichuan, ZHANG Hongning, ZHANG Wei, et al. Equipment and technique for improving penetration rate by the transformation of drill string vibration to hydraulic pulsating jet[J]. Petroleum Exploration and Development, 2014, 41(5): 618–622. doi: 10.11698/PED.2014.05.15
[23] 张德彪. 井下减振增压钻井提速技术及其现场应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量,2021,41(16):183–184. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2021.16.090 ZHANG Debiao. Analysis of downhole vibration reduction and pressure boosting drilling speed increasing technology and its on-site application[J]. China Petroleum and Chemical Standard and Quality, 2021, 41(16): 183–184. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2021.16.090
[24] 管志川,刘永旺,魏文忠,等. 井下钻柱减振增压装置工作原理及提速效果分析[J]. 石油钻探技术,2012,40(2):8–13. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2012.02.002 GUAN Zhichuan, LIU Yongwang, WEI Wenzhong, et al. Downhole drill string absorption & hydraulic supercharging device’ working principle and analysis of speed-increasing effect[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2012, 40(2): 8–13. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2012.02.002
[25] 张洪宁. 直井井底钻压波动特性及吸振式脉冲发生装置设计与应用[D]. 青岛:中国石油大学(华东),2016. ZHANG Hongning. Design and application of hydraulic pulsed jet generator based on the research of fluctuation of weight on bit in vertical well[D]. Qingdao: China University of Petroleum(East China), 2016.
-
期刊类型引用(1)
1. 罗成波,周兴付,欧彪,刘伟,张生军,张玉胜,王治国. 川南下寒武统筇竹寺组井研—犍为地区页岩气安全优快钻井技术及应用. 西南石油大学学报(自然科学版). 2024(06): 146-154 . 百度学术
其他类型引用(0)