深水控制泥浆帽钻井水力参数设计与计算

李昊, 孙宝江, 高永海, 王金堂, 王宁

李昊, 孙宝江, 高永海, 王金堂, 王宁. 深水控制泥浆帽钻井水力参数设计与计算[J]. 石油钻探技术, 2013, 41(3): 13-18. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.003
引用本文: 李昊, 孙宝江, 高永海, 王金堂, 王宁. 深水控制泥浆帽钻井水力参数设计与计算[J]. 石油钻探技术, 2013, 41(3): 13-18. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.003
Li Hao, Sun Baojiang, Gao Yonghai, Wang Jintang, Wang Ning. Design and Calculation of Hydraulic Parameters for Controlling Mud Cap in Deepwater Drilling[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2013, 41(3): 13-18. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.003
Citation: Li Hao, Sun Baojiang, Gao Yonghai, Wang Jintang, Wang Ning. Design and Calculation of Hydraulic Parameters for Controlling Mud Cap in Deepwater Drilling[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2013, 41(3): 13-18. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.003

深水控制泥浆帽钻井水力参数设计与计算

基金项目: 

国家科技重大专项"大型油气田及煤层气开发"之子课题"海洋深水油气田开发工程技术"(编号:2011ZX05026-001-02)、教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目"海洋油气井钻完井理论与工程"(编号:IRT1086)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(编号:13CX05006A)资助。

详细信息
    作者简介:

    李昊(1978—),男,北京大兴人,2000年毕业于石油大学(华东)计算数学及其应用软件专业,2010年获中国石油大学(华东)油气井工程专业博士学位,讲师,主要从事油气井流动力学与工程及海洋石油工程方面的研究工作。

  • 中图分类号: TE52

Design and Calculation of Hydraulic Parameters for Controlling Mud Cap in Deepwater Drilling

  • 摘要: 深水控制泥浆帽钻井技术可以应对严重漏失地层和高压、高含硫地层的钻井问题,但钻井水力参数的设计与计算较为困难。为此,结合深水钻井工艺流程,建立了深水控制泥浆帽钻井井底压力计算模型,给出了深水钻井不同工况下的钻井液密度确定准则和钻井液当量循环密度计算方法,并基于井筒内循环压耗分析得到了水面泵和水下泵的泵压计算方法;针对严重漏失地层和高压、高含硫地层的井筒压力分布特点,给出了该工况下的泥浆帽高度计算方法;结合井眼清洁准则和漏失量与漏失压差的关系,给出了牺牲流体排量计算方法,并以此为基础提出了深水控制泥浆帽钻井水力参数设计流程。以一口深水井为例,对控制泥浆帽钻井水力参数进行了算例分析,结果表明:泥浆帽高度主要由井底压力的大小决定,钻井液密度与排量的大小可对其产生一定影响,所以通过调节泥浆帽高度可以控制井筒压力。
    Abstract: Deepwater control mud cap drilling is an advanced technology to deal with thief zone,high-pressure and high sulfur-bearing formation,but its drilling hydraulic parameters design and calculation are more complex.According to the drilling process in deepwater,the calculation model of BHP for deepwater control mud cap drilling was established.The guidelines for determining drilling fluid density under different conditions and calculation method of ECD were proposed,based on the analysis of circulating pressure loss,the calculating methods for pump pressure were put forward at subsea and surface respectively.The calculation method of mud cap height was proposed according to the characteristics of wellbore pressure distribution in thief zone,high pressure and high sulfur-bearing formation.Based on the wellbore cleaning rule and the relationship between lost amount and lost pressure differential,the calculation method of sacrificed flow rate was proposed,and hydraulic parameter design process for deep water controlled mud cap drilling was put forward.Based on the basic data of a deepwater well,hydraulic parameters for deepwater mud cap drilling were calculated and analyzed.The results show that the mud cap height is mainly decided by bottom-hole pressure,the density and flow rate have some impact,thus wellbore pressure can be controlled by adjusting the mud cap height.
  • 页岩气储层具有低孔隙度、低渗透率的特点,需通过大规模水力压裂形成人工缝网提供渗流通道进行生产,但压裂改造后普遍存在产量递减速率快、稳产期短的问题[1]。研究表明,重复压裂技术是低渗油气田开发中后期增产稳产的重要技术措施[2-4]。通过多年探索,北美目前已形成较为成熟的重复压裂技术体系,多个区块多口页岩气井重复压裂后的EUR平均提高180%以上,增产效果明显[5];国内页岩气井重复压裂技术仍处于起步探索阶段,缺少在长水平段水平井成功应用的案例[6]

    涪陵页岩气田前期3口页岩气井进行了投球暂堵重复压裂先导试验,均出现施工难度大、重复压裂后稳产时间短和可采储量提高不明显等问题。为此,笔者在深入分析投球暂堵重复压裂工艺所存在问题的基础上,借鉴北美重复压裂的成功经验,转变技术思路,进行了气井压裂前剩余气分布评价、压裂改造方案优化[7],形成了涪陵页岩气田“套中固套”机械封隔重复压裂技术,为页岩气老井提高采收率提供了一种可靠的技术方法。

    投球暂堵重复压裂工艺是针对改造不充分的段簇,采用“挤注提压+转向压裂”分阶段挖潜的方式提升气井产能[8] (见图1)。首先,采用减阻水循环挤注补充老缝能量;然后,在主压阶段先投加可溶暂堵球封堵全井段的优势进液通道,再进行大规模水力压裂,迫使初次压裂未开启簇形成新缝,或再次改造初次压裂改造不充分的老缝 [9-10]。初次压裂生产一段时间后,老缝周围地层压力降低,井周地应力场随之变得更为复杂,重复压裂时液体会优先进入低压力区的优势通道,由于暂堵球封堵位置及封堵次序的随机性强,为后期增产带来较大的不确定性。

    图  1  投球暂堵重复压裂工艺
    Figure  1.  Temporary plugging and diverting refracturing technology

    北美Haynesville气田实施暂堵转向重复压裂的15口井中,11口井压后初期日产气量约为初次压裂后的14%~46%,仅4口井达到70%~76%,13口井预计最终可采储量增加(0.1~0.5)×108 m3不等,多数井改造效果不明显,且增产效果不稳定[11]。涪陵页岩气田3口页岩气井前期采用投球暂堵工艺进行了重复压裂施工,施工过程中均出现压力逐级升高的现象,反映出近井地带滤失严重;压后初期日产气量为(0~4.2)×104 m3,可采储量增加(0~0.1)×108 m3,产气剖面显示产气贡献集中在跟部,反映出多级循环反复改造跟端压裂段,采用投球暂堵不能实现全井段有效动用,现阶段投球暂堵重复压裂局限性较强。

    “套中固套”机械封隔重复压裂技术是在原井筒内下入小尺寸套管固井,机械封隔初次压裂射孔孔眼,在井筒内形成新通道后,再次进行和初次改造步骤相同的分段射孔压裂[12](见图2)。该技术虽然成本高,工艺复杂,但能完全封堵已有射孔孔眼,且能精准控制起裂位置及压裂液走向,可大幅降低滤失引起的施工风险[13-14],提高重复压裂的针对性。

    图  2  “套中固套”机械封隔重复压裂工艺
    Figure  2.  “Casing in casing” mechanical isolation refracturing technology

    2016年,“套中固套”机械封隔重复压裂技术在北美Haynesville气田成功应用,压后平均初期日产气量达到初次压裂后的72%;随着技术日渐成熟,初期日产气量恢复率逐年提高,甚至超过初次压裂后日产气量的111%[15],目前该技术已在北美Haynesville、Eagle Ford等多个气田推广应用,但受技术、材料的制约,国内尚无应用井例。综合国内外调研及涪陵页岩气田早期先导试验结果,选JYAHF井进行“套中固套”机械封隔重复压裂技术现场试验。

    JYAHF井水平段长1 200 m,一类优质页岩气层钻遇率90.8%,水平段平均孔隙度5.1%,总有机碳含量3.1%。该井初次压裂15段,以单段3簇射孔为主,平均簇间距25.30 m,平均段间距30.00 m,具有簇间补孔潜力。初次压裂用液强度20.4 m3/m,加砂强度0.6 m3/m,第2段、第6段、第10段和第14段加砂困难,加砂量仅0~1.4 m3,缝内无有效支撑,改造不充分。初次压裂后放喷测试,井口压力21.6 MPa,测试产气量20.9×104m3/d,重复压裂前该井累计产量0.75×108 m3,采用RTA方法预测可采储量1.19×108 m3,剩余可采储量为0.44×108 m3。周缘邻井同期累计采出页岩气(1.14~1.64)×108 m3,JYAHF井累计产气量大幅低于邻井,具有较好的重复压裂潜力。

    JYAHF井于2013年12月投产,至2020年12月重复压裂前,平均日产气量1.1×104 m3,套管压力2.0 MPa,已低于集气站外输压力(5.6 MPa)。该井生产期间2次产气剖面测试结果显示,各簇不同时间、不同制度下各段产气量占总产气量的百分比大致相同,簇间产气量差异大,56%射孔簇不产气或微产气(见图3)。分析认为,1~24簇(前半段)为初次压裂低动用簇,剩余气分布在原簇和簇间;25~43簇(后半段)储量动用程度较高,剩余气分布以簇间为主[16]

    图  3  JYAHF井不同生产时间的各簇产气剖面
    Figure  3.  Gas production profile of each cluster in Well JYAHF at different production stages

    重复压裂共设计21段,其中1~2段分3簇射孔,采用常规压裂工艺,确保施工安全性;3~12段改造对象为初次压裂的5~24簇,以挖潜簇间剩余资源为主,提高老缝导流能力为辅,采用单段2簇新孔加2簇老孔的射孔模式。为降低老缝亏空影响,每段设计注入100~150 m3减阻水补充地层能量,段内分2级开展缝内暂堵转向重复压裂[17]:第一级以改造老缝为目的设计短携砂循环,中途低排量高质量分数投加4/200目暂堵剂,封堵老簇后进行第二级压裂改造新射孔簇,单段施工规模1 750 m3;13~21段采用密切割+限流压裂工艺改造井筒后半段,在老孔簇间补射新孔,提高储量动用程度。为避免裂缝延伸沟通老缝,经过模拟优化,新缝与老缝的簇间距缩小为8.60 m,控制压裂规模为1 175 m3。针对小套管施工摩阻大、井筒内流速快和地层滤失量大等问题[18],进行了以下3个方面的优化:

    1)重建井筒套管内径变小,导致管柱摩阻增大;双层套管射孔的外层套管射孔孔径变小为5 mm左右,孔眼摩阻亦有所升高,因此对排量进行优化。冻胶阶段,受施工限压影响,前半段排量为6.0~7.0 m3/min,后半段排量为10.0~11.0 m3/min;减阻水阶段,前半段排量为9.0~10.0 m3/min,后半段排量为11.0~12.5 m3/min。

    2)现场通过优化工艺流程,新增了液体添加系统,可实现压裂液一体化配制,施工过程中根据工况在线变黏,砂比提升后减阻水质量分数从0.1%阶梯提至0.2%,保障高流速下液体携砂性能的同时,提升铺砂剖面的同步性和均质性。

    3)为解决因初次压裂产生的近井多裂缝发育导致的滤失问题,确保后续加砂施工顺利,前置液阶段采用高黏冻胶阶梯提升排量,控制近井形成多裂缝及进液,使其在压裂初期在近井地带形成主缝。

    考虑初次压裂及生产对井筒的影响,确保固井作业能够顺利施工,要求井筒可通过直径大于112.0 mm的工具串,井筒漏失速度小于25 L/min。首先,工具串进行通过性验证,在原内径115.0 mm井筒下入多臂井径仪,测井显示5个井段结垢较严重,地层漏失速度高达160 L/min。为满足下入ϕ88.9 mm套管固井要求,需对原井筒进行回注增能和裂缝堵漏处理。采用外径108.0~112.0 mm的铣锥磨鞋通井,上下划眼正常,确保工具串正常通过。在此基础上,对井筒进行堵漏处理,首先回注2%氯化钾溶液1 000 m3,井底压力由9.4 MPa提至22.0 MPa以上,增能的同时,堵漏剂能在近井地带形成支撑,保障堵漏效果;随后加入28.9 m3碳酸钙颗粒和固化水封堵老射孔孔眼,漏失速度降至16.4 L/min,分析认为井底稳定,满足固井施工条件。

    在内径 为115.0 mm 的井筒下入 ϕ88.9 mm套管固井,环空间隙小于15.0 mm,套管居中难度大,为使固井质量优良率大于90%,对水泥浆性能要求高。经过多轮次井筒通过性模拟试验,最终选择黏贴稳定性好、居中度高、摩阻低和射孔弹穿透性好的树脂带状扶正器,每根套管圆周上按90°分布,间距2.40 m螺旋形安装4片。JYAHF井2 281~3 978 m井段共下入154组扶正器,试验测得平均居中度大于80%。优选与固化水兼容性、稳定性好的水泥浆进行固井,在井深2 240 m处设置脱节器,代替北美常用的套管切割,降低泵送射孔施工难度。重建井筒候凝48 h后,测得固井质量优良率99%,井筒试压85 MPa合格,满足下一步压裂施工要求。

    JYAHF井全部21段平均施工压力52.7 MPa,平均施工排量9.3 m3/min,压裂施工总液量31 037 m3,用液强度26.5 m3/m,设计液量完成率100.3%,加砂总量1 187.3 m3,加砂强度1.1 m3/m,设计加砂量完成率103.5%,高效完成了该井的重复压裂施工。2种压裂工艺的施工参数见表1

    表  1  JYAHF井重复压裂施工参数
    Table  1.  Refracturing parameters of Well JYAHF
    压裂段施工压力/
    MPa
    施工排量/
    (m3·min−1
    用液强度/
    (m3·m−1
    加砂强度/
    (m3·m−1
    暂堵剂
    用量/kg
    3~1245~826~1028.6~34.81.6~2.025~250
    13~2146~779~1218.3~23.41.4~1.8
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    新老缝协同改造的3~12段施工难度较大,因老缝存在不同程度亏空,施工第一级压力对排量极其敏感,低黏液体滤失量大,多次出现压力尖峰。在保障设计思路不变的情况下,现场对粉砂、暂堵剂用量以及液体组合模式进行了调整,调整后压力波动幅度明显减小(见图4)。

    图  4  JYAHF井调整前后压裂施工曲线
    Figure  4.  Fracturing curve of Well JYAHF before and after adjustment

    1)第一级粉砂占比提高到45%以上,减小低排量下支撑剂在射孔孔眼和裂缝内的沉降率,增强老孔复射位置次级裂缝、微裂缝对产量的提升作用[19]

    2)页岩气井压裂暂堵剂加量按经验设计为4~7 kg/孔,经3段施工摸索,暂堵剂加量由50 kg优化为250 kg,投加后起压幅度由1.8 MPa提升至9.6 MPa,调整后第二级新缝改造时压力尖峰由2~3个减至1个以下,第二级排量由6~8 m3/min提高至10 m3/min,后期按照设计要求施工顺利,调整后封堵效果好。

    3)前置液阶段液体组合由“线性胶—交联胶—0.1%减阻水”调整为“交联胶—线性胶—0.2%减阻水”,并保持交联胶和线性胶的黏度(分别为800和25 mPa·s)不变,将减阻水的黏度由4 mPa·s增至10 mPa·s,这样有效降低各阶段流体之间的黏度差,可以减缓造缝后的液体滤失速度。

    JYAHF井压裂后放喷测试,井口压力16.4 MPa,测试产气量18.4×104m3/d,分别恢复到初次压裂的76.0%和88.0%。重复压裂前该井已进入增压间歇开采阶段,重复压裂后重新投产日均产气量6.1×104 m3,初期日产气量较重复压裂前提高5.5倍。初次压裂后累计产气量达到1 200×104 m3时的弹性产率为71.2×104 m3/MPa,重复压裂后累计产气量达到1 200×104 m3时的弹性产率为54.6×104 m3/MPa,恢复率达76.7%(见图5)。考虑重复压裂前该井和周缘加密井生产情况,预计该井可采储量由1.19×108 m3增加至1.55×108 m3,采收率提高 4.8%,增产效果明显,表明“套中固套”机械封隔重复压裂技术在国内页岩气水平井试验取得成功。

    图  5  JYAHF井初次和重复压裂后弹性产率对比
    Figure  5.  Elastic yield comparison between initial fracturing and refracturing in Well JYAHF

    投产5个月后,该井产气剖面测试分析结果表明,前半段产气贡献率(平均75.3%)明显高于后半段(平均24.7%),表明剩余资源储量高是获得高产的基础。就段间差异而言,即使剩余资源量大致相当的段,不论产气贡献率还是段内各簇开启程度,暂堵工艺改均优于限流工艺。对射孔方式进行分析,3~12段老孔复射簇共20簇,初次压裂后平均产气量749 m3/d,重复压裂后764 m3/d,未达到增产目的。其中,老孔复射簇总产气量1.53×104 m3/d,簇间补孔的20簇总产气量2.54×104 m3/d,前半段62.4%产气贡献来自簇间补孔簇。

    产气剖面数值模拟结果表明,压裂裂缝生产一段时间后,裂缝周围泄气区内的压力降低,导致泄气区内的地层应力场发生改变,老缝之间的区域应力差降低[20],补射新簇后有利于裂缝复杂化,可最大限度地挖潜剩余储量。但在新老裂缝并存的情况下,液体优先进入老缝,且由于老缝周围应力场发生变化,老缝延伸的同时会相互沟通,造成液体效率和改造体积效果有限[21],增大了施工难度,导致出现压力尖峰(见图6)。

    图  6  JYAHF井重复压裂裂缝延伸轨迹及压力场模拟结果
    Figure  6.  Simulation of fracture extension and pressure field of Well JYAHF after refracturing

    1)与投球暂堵重复压裂技术相比,“套中固套”机械封隔重复压裂技术可以完全封堵初次压裂射孔炮眼,实现页岩气水平井剩余气精准动用,技术有效性更强。

    2)针对施工中前后半段均出现滤失严重导致排量提高困难的现象,建议开展减少射孔簇数、提高液体黏度、提高粉砂占比等试验,研究降低重复压裂近井地带滤失量的有效手段。

    3)未进行缝内暂堵的段改造均匀程度低,老孔复射簇一定程度上增大了施工难度,且最终产气贡献率较低,建议围绕重复压裂簇间补孔、缝内暂堵工艺继续开展研究。

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出版历程
  • 收稿日期:  2013-02-28
  • 修回日期:  2013-05-09
  • 刊出日期:  1899-12-31

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