目前, 水平井在油田开发中的应用越来越普遍, 其见水后的高含水问题日益突出, 已严重影响水平井的开发效果。统计分析可知[1-2], 水平井出水受油藏、储层沉积和井眼轨迹的影响, 主要有底水脊进、边水/注入水推进等形式, 常造成局部或全井段水淹。为控制油井无效产水、挖掘油层潜力, 需解决水平井卡水堵水问题。目前, 水平井堵水技术在国内仍处于探索研究阶段。机械卡水多应用于射孔完井, 但该技术并不适用于筛管完井, 筛管完井水平井堵水只能选择化学法[3-4]; 化学法堵水多见于常规笼统挤注, 封堵半径大, 易污染非目的层, 采用常规堵剂(如油井水泥)施工易发生故障, 存在较大风险, 而且凝胶用量大, 强度较低[5-6]; 定位堵水技术可实现堵剂的定向注入, 但施工难度较大, 目前还处于现场试验阶段; 杜勇、周赵川等人[7-8]研究提出的管外环空化学封隔技术可实现管外环空封堵, 但须配合封隔器, 施工工艺复杂。为此, 笔者借鉴水坝裂缝处理和防水工程中的堵漏方法[9-10], 针对氰凝温度适应范围窄和施工安全性差的问题, 提出了基于小剂量改性氰凝的水平井定点堵水技术, 并对其进行了现场试验, 取得了良好效果。
1 堵剂性能评价 1.1 试验材料与仪器材料:氰凝母液, 催化剂, 稀释剂, 空心玻璃微珠(粒径60~80 μm, 密度0.5~0.6 g/cm3), 聚丙烯纤维(长度3~5 mm, 直径20~38 μm), 蒸馏水等。
仪器:玻璃丝口瓶, 钢筒, 量筒, 烧杯, 流动度杯, 高能试验机, 耐压试验装置。
1.2 试验方法堵剂的固结和膨胀测定:将蒸馏水与氰凝母液、催化剂、稀释剂和添加剂等按照一定比例加入玻璃丝口瓶或钢筒中, 置于水浴锅或烘箱内(温度根据实际调整), 随时观察其固结情况, 测得堵剂的初凝、终凝(初凝时浆液失去流动性, 终凝时浆液固化成固结体)时间, 待完全反应后按体积法测取膨胀倍数。该方法称为瓶试法。
抗压强度测定:试验前, 先将改性氰凝浆液灌入模具中, 水浴养护, 脱模, 得到标准试件; 试验时, 用液压式万能试验机测试抗压强度, 以2 400±200 N/s的速率对试件均匀施加载荷, 直至达到最大载荷, 记录数据; 计算公式为Cs=Ml/πr2(式中:Cs为抗压强度, MPa; Ml为最大载荷, N; r为试件底面半径, m)[11]。
流动度测试:参照GB 50119—2013《混凝土外加剂应用技术规范》, 将搅拌均匀的浆液倒入流动度杯中, 从玻璃板上垂直向上提起流动度杯, 使浆液自然摊开, 测量摊开在玻璃板上浆液的直径, 以此得到其流动度。
耐压物理模拟试验:耐压物理模拟试验装置由电动机、增压泵和耐压测试容器(包括内筒(含活塞)、外筒、三通和压力表等)组成, 如图 1所示。试验时将改性氰凝浆液和水加入到耐压内筒中, 加入顺序为水、浆液、水, 接增压泵加压至20 MPa, 恒压3 d。
1.3 固结特性为保证堵剂可注入、反应可控和封堵有效, 从研究氰凝发泡、固结反应出发, 通过调整配方改善了注入时的流动性、反应速度和固结体的物性, 分析固结反应的影响因素, 并评价了其承压性。
1.3.1 发泡原理氰凝(含—NCO的预聚体)是一种聚氨酯类的化学灌浆材料, 既不溶于水也不溶于油, 其异氰酸酯基遇水后迅速发生加聚反应生成聚氨酯固结体(反应方程式如图 2所示), 反应依次经历发泡、增稠、成膜、初凝、海绵体、固结体等阶段, 体积膨胀, 闭孔发泡。试验发现, 受接触方式影响, 与水接触面首先发泡, 并携带浆液滴悬浮至水表面, 增稠硬化。
1.3.2 化学自膨胀-改性氰凝配方前期研究发现[10, 12], 氰凝浆液黏稠, 遇水反应温度敏感性强, 且固化体存在空穴, 影响封堵效果。为此, 加入溶剂改善浆液的黏度, 以满足可注入性; 其膨胀倍数受温度影响, 中高温时膨胀倍数可达2~4倍; 根据颗粒级配紧密堆积理论[13], 掺杂空心玻璃微珠, 利用其密度小(0.5~0.6 g/cm3)、强度高(12~25 MPa)和可均匀分散在浆液表面的特点, 作为质点以点接触反应, 改变了面接触形式, 从而控制了空穴大小和反应速度, 使固结体整体均匀, 减少缺陷。不同配方改性氰凝在不同温度下的基本性能见表 1。
温度/℃ | 溶剂 | 助剂及用量 | 玻璃微珠, % | 初凝时间/h | 固化时间/h | 膨胀倍数 |
25~50 | 有机酯/酮类 | 0.05%~0.30%胺类/
二月桂酸二丁基锡 |
0.05~0.50 | ≥2 | 18~24 | 2 |
50~70 | 0.10%~0.40%苯酰类 | ≥2 | 12~18 | 2~3 | ||
70~90 | 1~2 | 9~13 | 3 |
采用高能试验机测试固化体的抗压强度, 测试结果表明:1)固化体的机械抗压强度达到12 MPa以上, 试件被压缩不破碎, 压缩后试件的厚度稍有反弹, 经计算其弹性模量大于20 Pa; 2)由于煤的机械强度低, 加入煤粉后固化体强度有较大幅度的降低, 加入5%煤粉时的抗压强度为4~5 MPa, 但受压后仍能保持弹性状态。
为验证改性氰凝在高压条件下的反应特性和耐压性, 设计加工了耐压试验装置。试验时, 将内筒剖开, 可以看到沿筒壁面分布的改性氰凝都已固化, 形成了厚实的树脂层, 筒中间存有少部分改性氰凝和自由水。这表明改性氰凝在高压下仍可与水反应, 但反应速度减慢, 同时受密闭空间限制, 自由水被固化体包围无法继续引发反应, 形成外硬化壳内包裹水体和改性氰凝的胶囊式结构。
1.3.4 固结特性的影响因素按照1.1所述瓶试法考察改性氰凝配方与不同比例蒸馏水在不同温度下的固结情况, 计算初(终)凝时间和膨胀倍数, 分析温度和水量因素对反应的影响。
1) 温度的影响
改性氰凝加聚反应受温度的影响如图 3所示。
由图 3可知, 当温度在25~90 ℃时, 改性氰凝初凝反应时间可控(1~8 h); 但温度突破90 ℃后, 改性氰凝固化很快(< 30 min失去流动性), 表现为"闪凝"特性。
经计算反应速率与温度关系曲线符合阿仑尼乌斯公式, 即温度升高反应速率常数将增大。阿仑尼乌斯公式的表达式为[14]:
(1) |
式中:k为反应速率常数, (mol·m-3)1-n/s(其中, n为反应级数); A为指前因子, (mol·m-3)1-n/s; E为活化能, J/mol; T为绝对温度, K; R为摩尔气体常数, J/(mol·K)。
2) 水量的影响
温度为25 ℃时, 水量对改性氰凝固化的影响试验结果见表 2。
水量, % | 表面成膜时间/h | 初凝时间/h | 是否终凝 | 膨胀倍数 |
33 | 4.0~5.0 | 5.0~5.5 | 是 | 2.0 |
20 | 4.0~5.0 | 5.0~5.5 | 是 | 2.0 |
10 | 3.0~5.0 | 6.5~7.0 | 是 | 1.0 |
5 | 3.0~6.0 | 7.0~7.5 | 是 | 0.5 |
1 | 3.0~6.5 | 7.5~8.0 | 否 |
由表 2可知, 随着水量增加, 反应速度加快, 膨胀倍数也相应增大; 水量达到5%以上即可使改性氰凝全部固化, 但水量为1%时无法完全固化, 浆液分层。
2 施工工艺及工具 2.1 掺杂纤维架桥超细短纤维表面粗糙, 具有塑性作用, 可悬浮于溶液中, 先期注入使其在裂缝口喉处粘接占位[11], 吸水饱和(密度达0.9 g/cm3左右), 通过桥接作用形成网状架桥, 并与随后注入的浆液接触、混合和反应。纤维掺加量对浆液流动度的影响如图 4所示。
图 4表明, 纤维掺加量为质量分数0.5%时黏滞力明显增加, 浆液流动性变差。
2.2 输送管柱针对需要多次封堵的薄差储层, 李清忠等人[15]配套研发了由封隔器、防卡、脱卡和堵剂携带装置组成的氰凝封窜工艺, 但该工艺堵剂用量较小(数十至数百千克), 不能满足封堵裂缝的需要。为此, 研发了由顶杆、工作筒和丝堵组成的单流活塞(见图 5), 工作筒隔离浆液段塞, 同时刮削管壁, 下行至丝堵处, 用顶杆打开工作筒内活塞使浆液流出。堵水管柱由多个单流活塞、油溶性隔离液、堵剂浆液、清洗液和顶替段塞组成, 通过压力控制活塞开闭, 依次正向挤注各段塞, 堵剂在隔离封闭的空间内被顺利推送至预封堵位置, 注完后快速起出油管, 关井候凝, 最后以循环洗井的方式检验封堵效果。
3 现场试验基于改性氰凝的水平井定点堵水技术已在煤层气水平井和砂岩水平井试验3井次。试验表明, 应用该技术现场施工安全可靠, 且取得良好的降水增油(气)效果。
山西沁水盆地煤层气井储层埋深基本小于2 000.00 m, 油藏温度20~40 ℃, 具有井浅、温度低、易井漏塌陷且储层敏感性强的特点[16]。F71H4井是该盆地南部晋城斜坡带樊庄区块的一口L形水平井, 该井水平段钻至趾部时钻压放空, 钻井液失返, 漏失严重, 完钻通井过程中漏失钻井液750 m3。该井采用筛管完井, 投产后产水量达92.0 m3/d, 未见可燃气体显示, 流压2.9 MPa, 且一直难以下降。分析认为, 水平井趾端(井深1 709.00 m处)遇大裂缝, 沟通顶底板灰岩溶洞中的水体, 趾部裂缝既是漏失点又是出水点, 为封堵目的层。堵水设计应考虑堵剂适应性, 避免储层伤害。该井堵水的技术难点和应对措施见表 3。
风险名称 | 原因及伤害 | 应对措施 |
堵剂驻留难控制 | 堵剂回流至油套环空, 造成事故 | 油套环空间歇式、小排量补液, 监测油套环空液面和压力变化 |
封堵强度不够 | 无借鉴经验, 设计用量无法与漏失裂缝匹配 | 适度增加堵剂用量 |
浆液管壁附着 | 顶替不净, 油管报废 | 工具刮削, 溶剂段塞顶替 |
挤注设备损坏 | 粘滞力强, 顶替不净, 损害挤注泵 | 溶剂及时清洗 |
F71H4井吸水测试表明, 排量达到2.0 m3/min仍无法建立井内循环。实施堵水时, 先泵注纤维, 然后下入特制丝堵至井底, 灌注油封隔离液, 下入活塞, 泵入3.0 m3堵剂, 下入活塞, 分2次泵注溶剂(注入量分别为0.2和0.4 m3), 最后顶替清水4.6 m3, 施工排量0.2~0.3 m3/min, 压力5~10 MPa。由于液面仪显示液面有所上升, 通过套管反注0.25 m3。上提油管, 观察管壁清洁情况。施工后实探井底, 堵剂留驻在趾部50.00 m内, 以0.2 m3/min的排量建立循环。该井恢复正常生产后, 日产气量达1 100.0 m3, 日产水量20~30 m3。
华北砂岩水平井出水多表现为长井段水淹, 采用常规堵水凝胶封堵大孔道, 但承压不足, 可将改性氰凝作为承压封口主体。L36H11井为砂岩水平井, 采用套管完井, 水平段长度337.60 m, 堵前含水率100%。依据油藏特征和水淹特点, 按照选择封堵高渗透通道并阻止地层水绕流的思路, 用泡沫凝胶对高渗透通道进行深部封堵, 然后注入2.2 m3改性氰凝树脂封口, 施工压力15~18 MPa。恢复生产后, 日产液量由34.4 m3降至24.0 m3, 日产原油量由0上升到15.0 t, 降水增产效果较好。
4 结论与建议1) 氰凝是一种非常规堵水材料, 通过对其进行化学改性形成了以母液、溶剂、催化剂和助剂为主的改性氰凝体系, 显著改善了其理化性能, 拓宽了温度适用范围, 可满足现场承压封堵的要求。
2) 研究形成了基于小剂量改性氰凝的水平井定点堵水技术及配套施工工艺, 提高了堵水的针对性, 经现场试验验证了该技术的可靠性, 实现了长水平井段堵剂的有效驻留, 填补了国内L形筛管完井水平井定点堵水的空白。
3) 该技术目前尚处于现场试验阶段, 由于改性氰凝遇水即增稠变黏, 且粘联性较强, 传统吸入泵泵注后清洗困难, 困此需进一步研究如何控制其反应速度、地面配液等问题, 以提高该技术的适应性。
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