马深1井钻井工程设计与施工
陈明, 黄志远, 马庆涛, 刘云鹏, 葛鹏飞, 夏广强     
中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院, 山东东营 257000
摘要: 马深1井是部署在四川盆地的一口超深井,存在井身质量控制困难、钻井提速难度大、喷漏风险并存、钻井液和水泥浆性能维护难度大、固井质量难以保证等钻井技术难点。为此,根据该井所钻遇地层的特点,充分考虑预探井风险,在保证钻井安全的前提下,兼顾井身质量、效率、经济等因素,将井身结构设计为导管+五开井身结构,设计采用氯化钾聚胺磺化防塌钻井液和胶乳防气窜固井水泥浆,并在实钻中采用气体和泡沫钻井技术、"螺杆+PDC钻头"复合钻井技术、"涡轮钻具+孕镶金刚石钻头"钻井技术及"旋冲工具+PDC钻头"钻井技术等提速技术。该井钻井过程顺利,提速效果明显,表明该井的钻井工程设计合理,所采用的提速技术针对性强,可以解决该井存在的钻井技术难点。
关键词: 超深井     钻井设计     井身结构     钻井液     固井     水泥浆     气体钻井     动力钻具     马深1井    
Design and Drilling of Well Mashen 1
CHEN Ming, HUANG Zhiyuan, MA Qingtao, LIU Yunpeng, GE Pengfei, XIA Guangqiang     
Drilling Technology Research Institute of Sinopec Shengli Oilfield Service Corporation, Dongying, Shandong, 257000
Abstract: Well Mashen 1 is an ultra-deep well drilled in the Sichuan Basin. Drilling of the well was characterized by difficulties in borehole quality control, ROP enhancement, coexistence of lost circulation and blowout, maintenance of desirable performances of drilling fluids and cement slurries, and quality control in cementing operations. Under such circumstances, a casing program involving conductor plus five spud-in intervals had been designed on the basis of specific features and risks of target formations, together with safety of drilling operations, quality, efficiencies, economic performances and other factors. According to the design, KCl polyamine sulfonation anti-sloughing drilling fluid and latex anti-gas channeling cement slurry system were to be used. In practice, gas drilling, foam drilling, "PDM drill plus PDC bit"composite drilling techniques, "turbo drill plus diamond-impregnated bit", "RSS plus PDC bit" and other techniques had been deployed to enhance ROP. Drilling processes of the well were satisfactory with significant enhancement in ROPs. Generally speaking, the engineering design for the Well Mashen 1 was rational and all techniques adopted were satisfactory and could effectively remove drilling technical challenges.
Key words: ultra-deep well     drilling design     casing program     drilling fluid     cementing     cement slurry     gas drilling     downhole motor drilling     Well Mashen 1    

四川盆地东北部的通南巴构造是中国石化的重点勘探区域之一,主要勘探目的是探明下寒武统龙王庙组储层。为提高该区域的勘探程度,在马路背构造高部位部署了马深1井,初始设计井深7 470.00 m,在顺利钻至目的层下寒武统沧浪铺组后,为了加深对灯影组产层以及元古界地层的认识,考虑到该井上部井身质量良好,决定加深钻至井深8 418.00 m。通过优化钻井工程设计和应用新技术,保证了该井的安全高效施工,全井平均机械钻速达到1.84 m/h。该井创亚洲第一超深井纪录,ϕ273.1,ϕ193.7 mm套管和ϕ146.1 mm尾管下深最深及取心井段最深等4项中国石化纪录,圆满完成了该井的钻探任务,取得了显著的钻井施工效果。

1 地质情况及钻井技术难点 1.1 地质情况

马深1井自上而下钻遇侏罗系遂宁组、沙溪庙组、千佛崖组、自流井组,三叠系须家河组(以上为陆相地层)、雷口坡组、嘉陵江组、飞仙关组,二叠系大隆组、吴家坪组、茅口组、栖霞组、梁山组,志留系韩家店组、小河坝组、龙马溪组,奥陶系五峰组、宝塔组、湄谭组、洗象池群组、陡坡寺组、龙王庙组、沧浪铺组、仙女洞组、筇竹寺组以及震旦系灯影组。纵向上综合预测地层压力系数最低1.00、最高1.97,从上至下呈现出升高—降低—升高—降低的变化趋势(见表 1)。邻井马1井飞仙关组地层实测压力系数1.97,实际钻井液密度2.06 kg/L,因此,预测该井在相同层位可能钻遇高压甚至异常高压。

表 1 马深1井预测地层压力系数 Table 1 Predicted formation pressure coefficients in Well Mashen 1
地层井段/m预测地层
压力系数
邻井实测
压力系数
遂宁组—下沙溪庙组0~2 345.001.00~1.10
千佛崖组—自流井组2 345.00~3 120.001.23~1.471.36~1.47
须家河组3 120.00~3 455.001.15~1.501.15~1.62
雷口坡组—嘉陵江组3 455.00~4 655.001.38~1.711.71~1.74
飞仙关组—大隆组4 655.00~5 665.001.43~1.971.43~1.97
吴家坪组—栖霞组5 665.00~6 060.001.60~1.851.20~1.70
梁山组—五峰组6 060.00~6 820.001.01~1.461.01~1.61
宝塔组—陡坡寺组6 820.00~7 040.001.32~1.67
龙王庙组—沧浪铺组7 040.00~7 260.001.33~1.66
仙女洞组7 260.00~7 650.001.35~1.50
筇竹寺组7 650.00~8 080.001.15~1.251.52
灯影组8 080.00~8 280.001.10~1.201.00~1.24
1.2 钻井技术难点

1) 井身质量控制困难。上部陆相地层,特别是沙溪庙组和须家河组,地层倾角大、软硬交错,易发生井斜,大尺寸井眼井斜控制和纠斜难度大。海相地层嘉陵江组—飞仙关组地层倾角最大达到22°,梁山组、五峰组和龙王庙组地层倾角均达到11°以上,井斜问题突出,加之地层温度高,影响测斜工具的正常使用,难以掌握井斜变化趋势,井身质量控制难度大。嘉陵江组存在盐膏层,盐膏层易发生蠕变造成缩径或盐膏层溶解形成“大肚子”井眼,影响后期钻井安全[1-3]

2) 钻井提速难度大。陆相地层岩石致密、硬度大,特别是须家河组发育大段砂泥岩互层,地层可钻性差。上部水层分布复杂,可以应用气体钻井技术的井段有限,部分地层出水量大,泡沫钻井也无法应用。对于上部大尺寸井眼,采用常规钻井技术由于排量受限,提速工具难以发挥作用[4-5];茅口组地层发育大段硅质灰岩地层,吴家坪组和灯影组地层硅质含量高,可选用钻头少。对于下部小尺寸井眼,由于钻具长、刚性低,钻压无法有效传递到钻头上,造成机械钻速低。

3) 井漏与井喷风险并存。马深1井所在区块地层压力层系变化频繁,钻井液安全密度窗口窄。邻井马1井实钻过程中在须家河组发生了2次井涌,河坝1井、元坝29井、天星1井等井在须家河组、嘉陵江组、飞仙关组、吴家坪组、筇竹寺组以及灯影组发生了不同程度的漏失。钻井过程中必须注意调整钻井液性能,在钻井液安全密度窗口较窄的情况下既要保证压稳又要不发生漏失[6-7]

4) 井底温度高,钻井液、水泥浆性能维护难度大。该井设计井深较深,地层温度最高可达到175 ℃以上,高温下钻井液和水泥浆的性能会变差,因此,应选用抗高温的钻井液和水泥浆,并制定合理的维护处理措施,以保证钻井液和水泥浆性能稳定。

5) 固井质量难以保证。大尺寸套管下入深度大,套管刚性和悬重大,下入过程中易受阻,对钻井载荷和泵压要求高;二开、三开钻井液安全密度窗口窄,压稳与防漏难以兼顾,影响了水泥浆密度和固井工艺的选择;海相地层温度高、上下温差大,对水泥浆的沉降稳定性、流变性、抗温性能以及固井工具的强度和密封性要求高[8];套管层次多,造成环空间隙小,ϕ146.1 mm套管理论环空间隙仅为9.5 mm,加之井深、水泥浆密度高,顶替效率和固井质量难以保证。

2 井身结构设计

为确保钻井成功、顺利钻达目的层,在分析邻井实际井身结构的基础上,综合考虑邻井钻井过程中遇到的复杂情况和马深1井钻遇地层的特点,将井身结构优化设计为导管+五开井身结构,具体井身结构为:

导管,采用ϕ914.4 mm钻头钻至井深50.00 m,ϕ720.7 mm导管下至井深50.00 m,如果浅层出现漏失且钻速较快,可适当加深,建立井口。

一开,采用ϕ660.4或ϕ609.6 mm钻头钻至井深1 001.00 m,ϕ482.6 mm套管下至井深1 000.00 m,封隔浅层水,为二开创造较好的井控条件,如果井底附近可能有或已经发现有水层,适当加深进行封隔。

二开,采用ϕ444.5或ϕ406.4 mm钻头钻至井深4 297.00 m,ϕ339.7 mm套管下至井深4 295.00 m,封隔嘉陵江组以上易漏失地层,为三开揭开嘉陵江组和飞仙关组的高压气层创造条件。

三开,采用ϕ311.1 mm钻头钻至井深6 204.00 m,ϕ273.1 mm尾管下至井深6 202.00 m,封隔栖霞组气层及以上高压地层,为四开揭开龙王庙组产层和安全钻井创造条件。ϕ273.1 mm尾管回接至井口。

四开,采用ϕ241.3 mm钻头钻至井深7 652.00 m,ϕ193.7 mm尾管下至井深7 650.00 m,封隔仙女洞组及以上高压地层,为五开揭开目的层和安全钻井创造条件。如果ϕ193.7 mm尾管固井质量合格、ϕ273.1 mm套管和井口装置试压合格,则ϕ193.7 mm尾管可暂不回接至井口。

五开,采用ϕ165.1 mm钻头钻至完钻井深8 418.00 m,ϕ146.1 mm无接箍尾管下在7 450.00~8 415.00 m井段。如果ϕ193.7 mm尾管中完时没有回接至井口,则全井完井时ϕ193.7 mm尾管回接至井口。

3 钻井液设计

根据马深1井钻遇地层的特点和钻井要求,本着有利于环境保护、有利于地质资料录取、保证安全快速钻井、及时发现和保护油气层的原则,优选合理的钻井液,保证钻井液具有良好的防塌、防漏、抗高温、抗盐膏侵、抗酸根污染和保护气层等性能。在保证压稳地层的前提下,尽可能实现近平衡钻井。

导管段选用高膨润土钻井液,密度设计为1.07~1.25 kg/L。

一开井段在无法实施空气钻井、泡沫钻井的情况下,选用胺基聚合物防塌钻井液,密度设计为1.07~1.25 kg/L。胺基聚合物防塌钻井液能够有效抑制上部地层泥岩的水化分散,防止钻头泥包和井壁坍塌。

二开井段在无法实施空气钻井、泡沫钻井的情况下,选用氯化钾聚胺防塌钻井液,密度设计为1.25~1.50 kg/L。氯化钾聚胺防塌钻井液的抑制性强,能够有效防止沙溪庙组、须家河组的泥岩水化膨胀,同时能防止雷口坡组和嘉陵江组盐膏层的塑性变形及其对钻井液的污染。

三开井段较长,地层压力变化幅度大(压力系数1.01~1.97),井底温度高,是该井能否钻成的关键。该井段所钻遇地层岩性以灰岩为主,水敏性不强,对钻井液的抑制性要求不高,为保证井壁的稳定性,需增强钻井液的封堵性、耐温性。因此,该井段选用聚磺防塌钻井液,密度设计为1.95~2.05 kg/L。由于该井段钻井液密度较高,需要采取合适的维护处理措施保持其性能稳定。钻井液维护处理措施:控制膨润土含量小于20 g/L、固相含量在35%左右;加入足量的封堵材料,以稳定井壁;加入抗高温降滤失剂PAMS-180、磺化树脂SMP-2、封堵材料SCL和FT,以降低钻井液的滤失量,改善泥饼质量;及时补充CaCl2,以消除酸根离子对钻井液性能的影响;适量补充NaOH,以保持钻井液的pH值;根据井下情况调整钻井液的密度,以确保井控安全;及时以胶液的形式补充稀释剂SMS-19和NaOH,以调整高密度钻井液的流变性,满足正常钻井要求;根据井下摩阻情况,及时补充润滑剂CGY,以提高钻井液的润滑性,降低井下摩阻[9-11]

四开井段选用氯化钾聚胺磺化防塌钻井液,密度设计为1.90~2.00 kg/L。与二开井段所用的氯化钾聚胺防塌钻井液相比,其耐温性能更好,能保证钻井液在高温下的抑制性,防止龙马溪组泥页岩地层发生坍塌[12]

五开井段选用抗200 ℃高温的聚磺防塌钻井液,密度设计为1.35~1.65 kg/L。该井段所选用钻井液的耐温能力强,可避免钻井液材料和添加剂由于高温降解失效,保证钻井液在高温条件下性能稳定[13-14]。同时针对筇竹寺组泥页岩地层,增大抗高温聚胺抑制剂的加量,以增强钻井液的封堵能力和抑制性,防止泥页岩坍塌。

4 固井设计

超深井固井普遍面临井身结构复杂、长封固段环空间隙小、易窜易漏等技术难点[15],结合马深1井的具体情况,确定了该井的固井方案,见表 2

表 2 马深1井固井方案 Table 2 Cementing program for Well Mashen 1
开次套管直
径/mm
套管钢级套管壁
厚/mm
套管扣型水泥浆密度/
(kg·L-1)
固井方式备注
一开660.4N8015.88TP-TLM1.90内插水泥返至地面
二开444.5TP110TS12.19TP-CQ1.90双级/一级水泥返至地面
三开311.1TP110TSS13.93TP-NF2.10尾管水泥返至井深4 095.00 m,
并回接至井口
四开241.3TP110TSS19.05TP-FJ2.05尾管水泥返至井深6 000.00 m,
并回接至井口
五开165.1TP125S12.34TP-FJ1.90尾管水泥返至井深7 450.00 m

一开井段选用常规密度防气窜水泥浆,实施空气钻井的井段采用干法固井工艺进行固井。

二开井段选用常规加重防气窜水泥浆,油气显示较好的井段选用胶乳(或胶粒)防气窜水泥浆,地层承压能力满足要求时进行一级固井,否则选用分级箍进行双级固井,可选择双凝或多凝水泥浆。

三开、四开和五开井段选用胶乳防气窜水泥浆,裸眼段采用泥饼固化技术,以提高第二界面胶结质量,并根据需要采用堵漏水泥浆(如纤维水泥浆等)。

四开井段固井过程中如果出现井下复杂情况,及时回接ϕ193.7 mm套管。五开井段选用ϕ146.1 mm无接箍尾管完井,尾管与四开井段套管重叠段不少于200.00 m。根据地层实际压力,以压稳、不漏为原则调整水泥浆的密度。

5 现场施工

马深1井严格按照钻井工程设计进行施工,并根据实际钻井过程中遇到的情况采取相应技术措施,应用钻井新技术和加强现场施工管理,圆满完成了该井的钻井任务,取得了显著的钻井施工效果。该井完钻井深8 418.00 m,钻井周期593.5 d,平均机械钻速达到1.84 m/h,各开次平均井径扩大率均小于5%,最大井斜角为7.5°,固井质量合格,复杂时效仅为4.99%。

5.1 气体和泡沫钻井技术

马深1井除导眼段外,下沙溪庙组及以上地层如具备实施空气钻井条件,应尽可能采用空气钻井技术;在不具备空气钻井条件时,转为雾化钻井、泡沫钻井或常规钻井。该井一开和二开井段的钻井效果见表 3

表 3 马深1井一开和二开井段钻井效果 Table 3 Drilling performances of the first and second spud-in intervals for Well Mashen 1
开次钻井方式钻进井段/
m
进尺/
m
纯钻时
间/h
平均机械钻速/
(m·h-1)
一开空气钻井或
泡沫钻井
50.00~
893.66
843.661087.81
常规钻井893.66~
961.00
67.34690.98
二开空气钻井或
泡沫钻井
961.00~
1 209.00
248.00514.86
常规钻井1 209.00~
4 295.00
3 086.001 7331.87

表 3可以看出,如具备实施空气钻井或泡沫钻井条件,采用空气钻井或泡沫钻井,提速效果较为明显。

5.2 “螺杆+PDC钻头”复合钻井技术

钻进上部地层时,由于井眼尺寸大,在水力参数选择、井底清洗和岩屑携带能力等方面存在诸多问题,导致机械能量不足,造成机械钻速慢。为此,选用等壁厚螺杆钻具与高效PDC钻头配合进行复合钻进,以发挥“螺杆+PDC钻头”复合钻井“大扭矩、低转速、高钻压”的技术特点,达到提高钻速和控制井斜的目的[16-17]

钻进下部海相地层时,特别是五开小井眼,采用“等壁厚螺杆+PDC钻头”复合钻井技术,可充分发挥滑动钻井定向纠斜和旋转钻井减少起下钻次数的优势,提高钻压和水动力传递,以提高机械钻速、缩短钻井周期。

马深1井嘉陵江组、飞仙关组和大隆组地层平均机械钻速达到3.31 m/h,五开筇竹寺组,灯影组三、四段平均机械钻速达2.43 m/h,创造了五开井段单只钻头进尺最大和机械钻速最快的纪录。

5.3 “涡轮钻具+孕镶金刚石钻头”钻井技术

涡轮钻具由涡轮节和支承节组成,为全金属结构,以微切削和磨粒磨损破碎岩石。涡轮钻具将高压流体的水力能转换成驱动钻头的机械能,与常规螺杆钻具相比,具有高转速、长寿命、耐高温、低振动等优点。孕镶金刚石钻头与普通金刚石钻头相比,由于金刚石颗粒具有自磨自锐性能,更适合在高转速下钻进硬地层。涡轮钻具与孕镶金刚石钻头配合有利于发挥两者优势,用其钻进高研磨性地层时的提速效果已得到验证[18]

马深1井二开须家河组地层岩性胶结致密、石英含量高、可钻性差,于是采用“涡轮钻具+孕镶金刚石钻头”钻井技术钻进该地层。与该井所在地区须家河组平均机械钻速相比,机械钻速提高1.65倍,单趟钻进尺达到145.43 m,是常规牙轮钻头单趟钻进尺的6.1倍。采用“涡轮钻具+孕镶金刚石钻头”钻井技术节约了起下钻时间,提速提效效果明显。

5.4 “旋冲工具+PDC钻头”钻井技术

旋冲工具可增加冲击破岩能量,提高扭矩传递效率,具有防斜效果,同时可消除钻头和岩屑的分子啮合,避免钻头粘滑和跳钻,保证钻头平稳工作,延长钻头使用寿命[19-21]。旋冲工具与PDC钻头配合使用可给钻头施加2个方向的作用力:1) 径向方向的旋转切削力,具有切削破碎岩石的作用;2) 轴向方向的静压力及冲击力,具有静、动载破碎岩石的双重作用,能满足硬—中硬地层的高效破岩要求。

马深1井在钻进3 493.26~3 827.10 m井段(雷口坡组地层)时,采用了“旋冲工具+PDC钻头”钻井技术。与采用“螺杆+PDC钻头”复合钻井技术钻进相同地层相比,进尺提高了68.62%,纯钻时间延长55.67%,平均机械钻速提高了8.33%。

6 结论

1) 马深1井具有压力层系多、岩性变化复杂、井底温度高等特点,在综合考虑各层套管下深、必封点以及井控能力等因素的基础上,提出了导管+五开井身结构方案。实钻表明,该井身结构满足了安全钻进以及勘探开发的需要,对国内深井、超深井的井身结构设计具有一定的借鉴作用。

2) 采用“涡轮钻具+孕镶金刚石钻头”钻井技术钻进二开须家河地层、“旋冲工具+PDC钻头”钻井技术钻进雷口坡组地层以及采用“螺杆+PDC钻头”钻井技术钻进嘉陵江组、飞仙关组、大隆组、筇竹寺组和灯影组地层,提速提效效果显著,该区块在后续钻进同层位地层时可推广应用。

3) 实钻表明,四开井段使用的氯化钾聚胺磺化防塌钻井液以及三开、五开井段使用的聚磺防塌钻井液的耐温性能和防塌性能好,可以防止井壁失稳。

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文章信息

陈明, 黄志远, 马庆涛, 刘云鹏, 葛鹏飞, 夏广强
CHEN Ming, HUANG Zhiyuan, MA Qingtao, LIU Yunpeng, GE Pengfei, XIA Guangqiang
马深1井钻井工程设计与施工
Design and Drilling of Well Mashen 1
石油钻探技术, 2017, 45(4): 15-20.
Petroleum Drilling Techniques, 2017, 45(4): 15-20.
http://dx.doi.org/10.11911/syztjs.201704003

文章历史

收稿日期: 2016-06-21
改回日期: 2017-05-17

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