Research and Application of EZFLOW Solid-Free Weak Gel Drilling Fluid in Horizontal Wells in Shallow Gas Fields in the Western South China Sea
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摘要: 南海西部L气田埋深浅、地层破裂压力低、泥岩含量高,水平井钻进过程中因泥岩造浆导致钻井液黏度、切力升高,循环当量密度(ECD)升高导致压漏地层问题频发。为此,利用岩心驱替试验结果和软件模拟计算ECD相结合的方法优化了EZFLOW钻井液的流变性,并采用高浓度泥岩造浆的方法优化了其抑制性能,用自制的高压填砂承压仪评价了其承压能力。室内评价试验显示,EZFLOW钻井液低剪切速率黏度为15 000~30 000 mPa·s时,在直接返排渗透率恢复率达到85%以上的前提下,ECD小于地层破裂压力;优化后的EZFLOW钻井液抑制性和封堵性强,能够抗25%现场泥岩侵污。现场应用发现,EZFLOW钻井液表观黏度随井深波动幅度小,ECD附加值最大仅为0.07 g/cm3,钻进及砾石充填过程中均未发生漏失,产气量均超过配产的10×104m3/d,最高达16×104m3/d。研究结果表明,优化后的EZFLOW无固相弱凝胶钻井液能够解决超浅层水平井破裂压力低导致压漏地层和保护储层的问题。Abstract: The L Gas Field in the Western South China Sea has a shallow depth and low fracture pressure as well as high mudstone content,which increases viscosity and shear force due to the high rheology of drilling fluid and mudstone mud-making,as well as frequent lost circulation caused by high ECD in horizontal well drilling.Hence,the rheological properties of drilling fluid were optimized by combining the core displacement test results with software-simulated ECD calculations.The method of high-concentration mudstone mud-making was used to optimize the inhibition performance of the drilling fluid,and the self-made high-pressure sand-filled pressure meter was used to evaluate the pressure bearing capacity of drilling fluid.When the EZFLOW drilling fluid had a viscosity of 15 000-30 000 mPa·s at low shear rate,and when the recovery rate of direct flow back permeability was higher than 85%,the ECD was less than the formation fracture pressure;the optimized drilling fluid demonstrated strong inhibitory and plugging properties,with an ability to resist 25% of in-situ mudstone contamination.Field application results showed that the apparent viscosity of the drilling fluid was insensitive to well depth change,the maximum ECD added value was only 0.07 g/cm3,no leakage occurred during drilling and gravel packing,and the gas production exceeded the allocated rate of 10×104m3/d,with the maximum rate of 16×104m3/d.The study results indicate that an optimized EZFLOW solid-free weak gel drilling fluid can solve the problem of formation break-down caused by low fracture pressure in ultra-shallow horizontal wells as well as reservoir protection.
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Keywords:
- ultra shallow layer /
- horizontal well /
- ECD /
- drilling fluid /
- fracturing pressure /
- reservoir protection
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油井在生产一段时间后,会出现结垢、结蜡等问题,导致管柱内径大幅缩小甚至堵塞,严重影响油井的生产和后期作业[1-4]。随着水射流技术不断发展,连续管射流清洗技术已逐步应用于油井作业,其主要特点是在不起出井下管柱的情况下直接清洗管柱中的污垢,大大缩短作业时间,降低生产成本。国内外学者进行了大量相关研究,其中磨料水射流在除锈清洗和切割领域的研究已较为深入[5]。李根生等人[6-9]在水射流冲击破岩、射流流场数值模拟等方面做了大量的工作;连续管光纤实时遥测系统已被应用于沙特现场、海底生产管线、中东地区等不同应用场景的管柱除垢作业中[10-12]。斯伦贝谢公司也推出了连续管清洗地面管线技术及评估方法,强调在连续管清洗作业前,需预先模拟施工压力,以确定施工排量与液体携屑能力是否匹配[13]。目前有关射流清洗的研究大多采用数值模拟方法,主要集中在射流流场、速度分布等的模拟[14-17],有关连续管多孔喷嘴射流清洗井下管柱的研究较少。连续管由于尺寸紧凑、摩阻高等,常规清洗工具的施工参数与其不匹配,导致施工压力高、射流速度低、清洗效果差、成功率低。
为此,笔者通过模拟计算优选了连续管尺寸、喷嘴直径、喷嘴数量和泵车参数,并在此基础上,通过喷嘴射流反推力实现自旋转与井筒全方位扫描清洗,同时采用阻尼脂限速,防止转速过快损坏配套部件,研制了旋转喷射清洗工具。通过室内试验分析了射流速度、喷嘴直径、喷嘴数量、移动速度以及除垢剂对油管清洗效果的影响,并根据试验结果优选了施工参数,进行了现场试验。
1. 连续管射流清洗原理
传统管柱除垢方法需将管柱从井底起出,由于连续管具有快速起下、带压作业等优势,连续管作业技术已被广泛应用于油气井生产作业中[18-19]。连续管射流清洗技术在管柱除垢中的优势体现在无需起出井下管柱,直接利用水射流清洗结垢,实现带压循环移动除垢,提高了施工效率,避免了垢样沉淀。
连续管旋转喷射清洗利用高压泵将地面流体升压,经过连续管输送至清洗工具内,在喷嘴出口形成高能射流。在高能射流反推力的作用下,喷头进行旋转运动,形成高压旋转射流。当旋转射流冲击力大于污垢抗拉、抗剪切强度时,污垢破碎被射流冲洗下来[20-21]。连续管旋转喷射清洗的效果主要受连续管尺寸、施工排量、泵压、环空返速、喷嘴孔径和数量等因素的影响。
2. 连续管多孔喷射工具设计与优化
2.1 连续管尺寸优选
以井深不超过3000 m的井 ϕ73.0 mm油管除垢为例,介绍如何优选连续管尺寸。连续管尺寸的优选主要考虑连续管与油管的环空间隙(环空1)、油管与套管环空流速(环空2)、连续管内摩阻、油管与套管环空摩阻等。环空1间隙太小,连续管下入易遇阻;环空2流速太小,液体携带能力差,井筒内污垢返出困难。管内摩阻太高,喷嘴的孔径和数量匹配难度高,易导致施工泵压过高。为了优选合适尺寸的连续管,假定连续管的长度为3 500 m、壁厚为4.45 mm,循环介质采用清水,流态为紊流。施工过程中,泵压一般不超过65 MPa,喷嘴压降一般为20 MPa,因此连续管内摩阻和油套环空摩阻须控制在45 MPa以内。连续管内摩阻和油套环空摩阻计算方法见参考文献[22-23],不同尺寸连续管的最大环空流速、最大施工排量、最大环空间隙计算结果如表1和图1所示。
表 1 不同尺寸连续管水力参数计算结果Table 1. Hydraulic parameter calculation results of different CTs外径/mm 内径/mm 排量/(L·min−1) 环空1间隙/mm 环空2流速/(m∙s−1) 管内摩阻/MPa 环空2摩阻/MPa 60.3 51.4 1100 0.85 2.58 41.60 3.91 50.8 41.9 650 5.60 1.48 43.10 1.52 44.5 35.6 420 8.75 0.96 42.90 0.69 38.1 29.2 250 11.95 0.57 43.70 0.27 31.8 22.9 130 15.10 0.30 43.20 0.08 随着连续管尺寸增大,最大施工排量和最大环空流速增大,但环空1间隙逐渐减小,不利于连续管起下。当连续管摩阻限压43.5 MPa时,选用ϕ60.3 mm连续管,此时最大施工排量为1100 L/min,环空2流速可达2.58 m/s。此时,施工排量和环空2流速虽满足要求,但环空1间隙仅0.85 mm,不满足连续管作业技术要求。因此,选用ϕ50.8 mm连续管,最大施工排量650 L/min、环空1间隙5.6 mm、最大环空流速1.48 m/s。而ϕ31.8,ϕ38.1和ϕ44.5 mm连续管对应的施工排量上限和环空流速过低,喷嘴数量和孔径尺寸的选择受限,无法满足清洗要求,因此,选用ϕ50.8 mm连续管施工,施工排量与喷嘴的数量和孔径匹配的空间更大,可满足工程要求。
2.2 喷嘴优化设计
为了进一步研究ϕ50.8 mm连续管与喷嘴数量和孔径组合的匹配关系,还需研究施工排量在650 L/min以下、喷嘴压降接近20 MPa条件下,不同施工排量下喷嘴压降和射流速度的变化情况。射流清洗工具喷嘴的分布主要受喷嘴孔径、数量、射流速度的影响。喷嘴孔径太小,清洗过程中容易堵塞。相同施工排量下,喷嘴数量越多,射流速度越低,无法破碎污垢。为了研究施工排量对喷嘴孔径和数量、射流速度及喷嘴压降的影响,假定喷嘴流量系数为0.85,流体为清水,计算了直径分别为4.5,4.0和3.5 mm等3种喷嘴组合的压降和射流速度,结果见图2和图3。
由图2和图3可看出:当施工排量在400~600 L/min时,3种喷嘴组合的射流速度均在130~210 m/s,压降在8.80~21.98 MPa;当施工排量增加100 L/min时,3种喷嘴组合的压降增加5~6 MPa,射流速度增加30~40 m/s,可见施工排量对射流参数影响较大。不同喷嘴组合连续管摩阻均满足施工泵压要求,当喷嘴压降一定时,喷嘴数量增加,射流清洗范围增大,此时增加施工排量,射流速度随之增加,更利于清洗和垢样返排。因此,选用ϕ50.8 mm连续管,施工排量为600 L/min、配备5个ϕ3.5 mm喷嘴时,除垢效果更好。
2.3 泵车参数优选
在实际施工过程中,现有泵车排量大多为阶梯式调控,实际排量很难精确达到优选排量。施工排量对射流速度和喷嘴压降较为敏感,因此在采用连续管多孔喷射作业时,需要泵车精确控制排量。为优选泵车参数,需进一步研究泵车参数与优选排量600 L/min的匹配关系,确定不同柱塞直径、泵冲、输入功率对应的泵车工作排量,常用的泵车性能参数见表2。
表 2 泵车性能参数Table 2. Pumper performance parameters柱塞直径/
mm不同泵冲下的排量和压力 90/min 150/min 200/min 250/min 300/min 排量/
(L·min−1)压力/
MPa排量/
(L·min−1)压力/
MPa排量/
(L·min−1)压力/
MPa排量/
(L·min−1)压力/
MPa排量/
(L·min−1)压力/
MPa95.3 391 80 652 62.10 869 46.60 1086 37.30 1303 31.10 101.6 445 70 741 54.70 988 41.00 1236 32.80 1483 27.30 114.3 563 55 938 43.20 1251 32.40 1564 25.90 1876 21.60 127.0 695 45 1158 35.00 1544 26.20 1931 21.00 2317 17.50 输入功率/kW 580 750 750 750 750 当泵冲大于90/min时,4种不同直径柱塞对应的最小排量为652 L/min(ϕ95.3 mm柱塞)。由上述计算结果可知,在该排量下,泵压将超过65 MPa,不利于安全施工。当泵冲为90/min时,采用ϕ114.3 mm柱塞,输入功率为580 kW,排量为563 L/min,接近优选排量,选择 ϕ50.8 mm连续管、配备5个ϕ3.5 mm喷嘴,泵压低于65 MPa,可满足施工要求。此外,针对连续管作业,研发小排量(1000 L/min以内)可无级调控的泵车对射流参数的精确控制至关重要。
2.4 多孔射流工具结构设计
针对井深不超过 3 000 m 的井 ϕ73.0 mm 油管除垢,基于上述优选参数,设计了多孔射流清洗工具。该工具主要由上接头、密封圈、轴套、轴承、筒套、阻尼块、芯轴、挡块、压盖、喷嘴等部分组成,如图4所示。芯轴的喷头内布置了3排喷嘴,每排喷嘴相位角为90°,可安装5个清洗喷嘴,5个喷嘴与芯轴分别成15°,45°和90°。喷嘴直径3.0~5.0 mm,施工前可根据泵压及排量,安装合适直径和数量的喷嘴。该工具通过喷嘴射流反推力进行自旋转,实现对井筒全方位扫描清洗,同时为避免喷头旋转失速,工具内部采用限速结构。在中部腔体内注入高黏度阻尼脂,利用阻尼脂对旋转轴的粘滞力,将喷头的旋转速度控制在合理的范围内,防止转速过快导致配套部件损坏,工具最大外径43.0 mm,长0.43 m。施工过程中,该工具可与多种规格连续管作业机和泵车配套,同时由于其外径小、长度短,喷嘴数量多,下井过程中不易遇阻、清洗效果好、应用范围广。
3. 射流除垢试验
上述研究仅通过理论研究了施工排量与连续管摩阻、环空摩阻、环空返速、喷嘴数量、射流速度等的关系以及泵压与泵车参数的匹配关系, 但还需通过试验进一步分析实际结垢油管的清洗效果,并确定有效射流速度、喷嘴直径和数量、除垢剂类型和连续管移动速度对清洗效果的影响。试验所用高压泵额定工作压力为80 MPa。利用液压调速缸控制射流除垢工具的移动速度。试验时的循环介质为清水,结垢油管来自七个泉油田。试验装置如图5所示。
3.1 射流速度影响
为确定施工过程中射流速度对油管清洗效果的影响,针对结垢油管(外径73.0 mm,内径62.0 mm)进行射流清洗试验,射流速度分别为153,173 和203 m/s,每一组排量除垢时间20 min,每次清洗后,分别用塞规对油管通井,测定油管内径,对比清洗效果,试验结果如表3和图6所示。
表 3 不同射流速度对清洗效果的影响Table 3. Influence of different jet velocities on cleaning effect试样 结垢油管
内径/mm射流速度/
(m∙s−1)清洗效果,% 喷射效果 试样1 59.0 153 56 铁垢残留 试样2 56.0 173 81 少量铁垢残留 试样3 56.0 203 84 少量铁垢残留 注:清洗效果=清洗前后油管内径变化量/(标准油管内径−清洗前油管内径)。 由表3和图6可看出:当射流速度保持在153 m/s时,仅清除部分结垢;当射流速度为173 m/s时,油管内壁清洗效果好,清洗效果为81%;射流速度增至203 m/s,清洗效果增幅有限,但此时对应排量会导致环空返速升高,携垢能力增强。因此,射流清洗速度应不低于173 m/s,进一步证实排量为550~600 L/min时,配备5个ϕ3.5 mm喷嘴,对应射流速度为190~208 m/s,可满足要求。
3.2 喷嘴参数影响
喷嘴直径和数量直接影响了射流速度和射流清洗污垢的范围,试验分析泵车排量563 L/min下不同喷嘴组合对油管除垢效果的影响,射流速度分别为195.70 ,185.76 和194.10 m/s,其中3个 ϕ4.5 mm喷嘴均匀分布在喷头上;4个ϕ4.0 mm喷嘴与喷头中心轴线成90°;5个ϕ3.5 mm喷嘴有2个与喷头中心轴线成90°,2个与喷头中心轴线成45°,1个与喷头中心轴线成15°。喷嘴参数和清洗效果见表4。
表 4 不同喷嘴直径和数量清洗效果对比Table 4. Comparison of cleaning effect with different nozzle diameters and numberss喷嘴
数量喷嘴直
径/mm射流速
度/(m∙s−1)结垢油管
内径/mm清洗
效果,%备注 3 4.5 195.70 56 83 污垢残留 4 4.0 185.76 56 85 少量污垢残留 5 3.5 194.10 56 87 少量腐蚀物附着 3种喷嘴组合,清洗污垢效果差别较小,但5个ϕ3.5 mm喷嘴组合由于喷嘴多,扫描范围大,清洗效果最好,因为位于15°方向的喷嘴首先能清除正前方的污垢;位于45°方向的2个喷嘴能清除油管壁附着的垢;位于90°方向的2个喷嘴能进一步清除残留的硬垢层,覆盖范围广。上述3个方向的5个喷嘴在喷射的同时,还利用喷射产生的反推力产生扭矩,使喷头高速旋转,确保每个喷嘴都能360°对油管进行喷射清洗,提升了清洗效果。
3.3 除垢剂影响
当水垢、油污垢、腐蚀垢类垢,结垢严重时,为了提高除垢效率,需添加一定量除垢剂。进行清洗介质为清水+5%盐酸+1%除垢剂时的清洗试验,以清水作为对照,分析清洗效果。射流除垢工具采用5个ϕ3.5 mm喷嘴。为观测油管清洗效果,将油管直接剖开,原始垢样如图7所示,清水清洗的效果如图8所示,除垢剂的清洗效果如图9所示。
由图7—图9可知:采用清水,无法清除管壁内的铁屑垢;采用除垢剂溶液,油管中的铁锈大部分被清除,油管内壁均见金属亮斑,其原因在于试验过程中工具被固定,清洗范围有限。
3.4 移动速度影响
在实际施工中,连续管的起下速度对清洗效果具有一定影响。为此,采用4组结垢油管,将喷头旋转速度均控制在100~200 r/min,进行连续管不同移动速度下的清洗试验,结果见表5。由表5可看出:连续管的移动速度越低,结垢油管清洗地越干净;当连续管的移动速度为5 m/min时,除垢效果较好。
表 5 移动速度对清洗效果的影响Table 5. Influence of movement velocities on cleaning effect试样 原油管
内径/mm移动速度/
(m·min−1)清洗
效果,%备注 1 54.0 15 78 内壁残留大量腐蚀物 2 54.0 10 82 内壁残留部分垢 3 54.0 8 87 内壁残留少量垢 4 54.5 5 92 油管内壁基本干净 4. 现场试验
TX-17井是七个泉油田的一口生产直井,该井完钻井深3 200 m,油层深度3 120~3 125 m。地层压力系数为0.92~1.13,测井解释渗透率11.5 mD、孔隙度15%、含油饱和度20%,射孔投产后含水率50%。生产油管外径73.0 mm,内径62.0 mm。由于温度压力、地层水矿化度等因素的影响,生产过程中井筒结垢严重,造成油管内通道堵塞致使该井减产。采用常规修井手段,用高密度钻井液压井易造成钻井液漏失,污染地层,作业周期长、成本高,且产能恢复成功率不理想。为疏通井筒,利用通井刮削的机械除垢方式对井筒进行了处理,但受刮削工具尺寸影响,井筒仍有大量残余垢。为弥补机械除垢方法的不足,采用多孔旋转射流喷射工具进行续油管清洗。
选用ϕ50.8 mm的3 500 m长连续管,工具组合由上至下依次为连接器、双活瓣单流阀、液压丢手、扶正器、多孔旋转喷射清洗工具(5个ϕ3.5 mm喷嘴),泵车柱塞直径为114.3 mm,循环介质为2% KCl溶液。工具入井初始载荷为−5 kN,下至井深250 m时,载荷为0 kN,下至井深1000 m时,载荷为35 kN,下至井深2000 m,载荷为80 kN。当连续管下至井深2536 m时,开始进行除垢作业。开泵排量563 L/min,泵压58 MPa,泵入5%盐酸+1%除垢剂10 L后,泵入换KCl溶液30 L进行顶替,连续管顺利通过。继续下入,连续管在井深2780,3012,3120和3125 m处遇阻,继续循环,连续管下入速度控制在5 m/min,反复起下连续管进行清洗除垢,最终连续管成功下至井深3140 m,洗井成功,清洗效率达90%。施工后油井产量由1 t/d恢复至35 t/d,连续油管射流清洗技术有效解决了油井因结垢而导致的停产问题,降低了生产成本。
5. 结 论
1)在管柱安全和连续管入井空间允许的条件下,采用大尺寸连续管,施工排量、喷嘴直径和数量及泵车参数匹配的空间更大。
2)针对井深不超过 3 000 m 的井、清洗 ϕ73.0 mm 油管,选用ϕ50.8 mm连续管、配备 5个ϕ3.5 mm喷嘴,采用ϕ114.3 mm柱塞、泵冲90/min的泵车,可达到作业要求。
3)对于七个泉油田的油管除垢,射流速度应不低于173 m/s,采用清水+5% 盐酸+1% 除垢剂的介质可提高铁垢清洗效果。 TX-17 井射流除垢试验表明,连续油管射流清洗技术可有效解决油井因结垢导致的停产问题,具有广阔的应用前景。
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