The Development and Experimental Testing of Gas Hydrate Degassing Devices
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摘要: 天然气水合物录井过程中,与振动筛相连接的脱气装置其脱气效率非常低,为解决该问题,研制了专用于天然气水合物录井的脱气装置并对其性能进行了室内试验。采用长0.7 m、宽0.7 m、高1.7 m的试验装置,开展了气液比10%~30%、转速0.33~1.33 r/s条件下的脱气效率数值模拟研究和室内试验。研究发现,在相同转速条件下,气液比为30%时模拟和室内试验得出的脱气装置的脱气效率最高;在相同气液比条件下,转速1.00 r/s时脱气装置的脱气效率最高。研究结果表明,研制的天然气水合物脱气装置能显著提高脱气效率,最优工况为气液比30%、转速1.00 r/s。Abstract: During gas hydrate logging, degassing devices connected with the shale shaker have extremely low degassing efficiencies. Accordingly, degassing devices designated for gas hydrate logging have been developed. To determine the performances of these devices, lab tests were performed. By using experiment facilities with a length of 0.7 m, a width of 0.7 m and a height of 1.7 m, numerical simulations and lab tests were conducted with gas/liquid ratios of 10%-30% and rotation speeds of 0.33-1.33 r/s to determine the degassing efficiencies of these facilities. Test results showed that under identical rotation speeds, the maximum degassing efficiency of the degassing device could be achieved with gas/liquid ratio of 30% in both numerical simulation and lab tests. At the same time, under identical gas/liquid ratio, the highest degassing efficiency could be observed in degassing devices with a rotation speed of 1.00 r/s. Research results showed that gas hydrate degassing devices could significantly enhance degassing efficiency with an optimal gas/liquid ratio of 30% and a rotation speed of 1.00 r/s.
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Keywords:
- gas hydrate /
- logging /
- degassing device /
- numerical simulation /
- degassing efficiency
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裸眼封隔器多级滑套分段压裂工艺逐渐被可钻桥塞、连续油管带底部封隔器全通径、固井投球滑套[1-3]等套管机械分段压裂工艺所替代。套管封隔器分段压裂具有不压井、不动管柱、对目的层改造彻底和现场施工方便等优点,但也存在压裂管柱复杂、封隔器失效[4]、压裂后管柱难以安全起出和易造成大修等缺点,使其应用范围受到限制。套管封隔器分段压裂工艺为:水平段内第1段压裂结束后,投球加压,使滑套下移,将下面一段关闭,露出第2段喷砂循环孔,开始压裂第2段,实现不动管柱压裂多段[5-7],一般一趟管柱可压2~3段。其优点是,套管头不用承压,对于直井段套管和套管头抗压强度不高的水平井也具有较好的适应性;缺点是,水平井筒底部易沉砂、压裂后上提压裂管柱会压实沉砂或封隔器无法解封,造成上提遇卡,施工风险较大。某气田水平井X01井采用套管封隔器分段压裂工艺进行分段压裂,前3段压裂后压裂管柱上提遇卡,笔者以该井为例分析管柱遇卡原因[8],制定了解卡措施;为防止后续6段压裂再出现压裂管柱上提遇卡的问题,优化了套管封隔器分段压裂管柱,采用优化后的压裂管柱顺利完成后续6段的压裂,且压裂结束后压裂管柱全部安全提出。该井处理压裂管柱上提遇卡的方法和解卡措施对今后类似问题的处理具有借鉴作用。
1. 管柱遇卡情况
X01井是部署在某致密气田的一口水平开发井,完钻井深4 218.00 m,目的层位于盒1段,水平段长度1 000.00 m。该井采用二开井身结构,二开下入ϕ139.7 mm P110套管(壁厚7.72 mm)固井,采用ϕ244.5 mm×ϕ139.7 mm套管头,由于套管头的承压能力只有35 MPa,无法采用桥塞射孔连作或连续油管带底封等分段压裂工艺,只能采用套管封隔器分段压裂工艺进行压裂。为了最大限度动用X01井的控制储量,根据该水平井段长度和储层的特征,设计分9段15簇进行压裂改造。根据套管封隔器分段压裂工艺特点,考虑水平井封隔器分段压裂技术水平和施工风险,该井下入3趟压裂管柱进行压裂,每趟压裂管柱压裂3段。第1趟压裂管柱(压裂前3段)如图1所示。
完成第1—3段压裂,放喷后上提压裂管柱遇卡,反洗井后逐级上提压裂管柱,成功解卡。压裂管柱提至地面后,发现第2段的喷砂滑套1未打开,为确保增产效果,下入图2所示的压裂管柱补压第2段。
补压第2段时,加砂58 m3,用液量560 m3。放喷排液7 d,累计排出液量超过130 m3,反循环洗井至水质合格后,上提压裂管柱再次遇卡,上提力达到630 kN,无法解卡。
2. 遇卡原因分析及解卡措施
2.1 压裂管柱遇卡情况分析
水平井套管封隔器分段压裂管柱遇卡原因,大致有砂埋管柱、砂卡管柱、封隔器无法解封、水力锚爪无法收回和套管变形等情况。处理压裂管柱遇卡时,首先要分析遇卡原因。X01井在上提压裂管柱时先后2次遇卡,但2次遇卡过程中大钩载荷、上下活动距离和返排液性质均具有明显差异,说明2次遇卡原因不尽相同。
上提压裂管柱首次遇卡后,先采用大力上提法进行解卡,压裂管柱上提到一定行程后遇阻;后采用憋压反循环法解卡,大排量反洗井筒,地层返出液中有1.1 m3支撑剂,待返出液与注入液性质一致时,上提活动管柱,每次上提压裂管柱都有一定的行程,判断为砂卡,反复几次将上提力增至550 kN,顺利解卡。
第2次遇卡时,利用大力上提法进行解卡,每次上提力达到设计的上提力,压裂管柱的上行距离有限且位置相同,与第1次砂卡压裂管柱时的上行距离相差较大,初步判断该次压裂管柱遇卡与第1次遇卡的原因不同。采用大力上提法无法解卡,因此用憋压反循环法解卡,分别以清水、压裂基液(黏度39 mPa·s)为洗井介质大排量(850 L/min)反洗井,返出液量为4倍井筒体积,返出液中未发现支撑剂或其他固相杂质,表明井筒较为干净,无砂桥等堵塞物,可以确认该次管柱遇卡不是砂卡。将上提力增至630 kN,无法解卡,判断可能是管柱结构异变造成的卡管柱。
结合该井压裂管柱(见图2)可知,由于第1段的压力低于第2段的压力,封隔器3和水力锚2无法解封,喷砂滑套1与封隔器1之间的支撑剂无法清洗出来。综合上述分析可知,可能是机械原因(封隔器胶筒损坏、水力锚爪未回收和油管本体变形等当中的一种或多种)导致遇卡。
2.2 压裂管柱存在滑套调质空间不大等不足
分析前3段的压裂管柱(见图1)可以看出,其存在以下不足:
1)设计加砂量大,喷砂滑套冲蚀严重。喷砂滑套的喷砂口面积与ϕ60.0 mm滑套相当,无节流;压裂施工时一旦加砂量超过喷砂滑套的设计过砂能力,上部滑套冲蚀较严重,导致球过滑套、安全接头打不开等问题;目前喷砂滑套的硬度与硬质合金材料接近,调质空间有限,无法满足多段、大规模压裂施工要求。
2)封隔器解封不彻底。由于压缩式封隔器的密封胶筒未采用整体设计,封隔器坐封后,密封胶筒长时间处于高温环境中失去弹性,不能回缩,形成一个一个的橡胶段塞,即使设计了反洗、上提解封机构,胶筒回收仍不彻底,起出压裂管柱时上提力大,胶筒多数被强行上提拉坏掉入井筒,给逐级打捞带来困难。特别是遇到砂堵或其他压裂事故,滑套一旦打不开,封隔器无法解封,只有通过反向加压解封,反向加压解封压力高达20~30 MPa,对于已射开的地层,需要的排量较大(约2~3 m3/min),现场实施困难。
3)逐级打捞工作效率低。从压裂正常油井打捞压裂用封隔器的过程中看,每趟起出压裂管柱最多只能捞起2套封隔器,其原因主要是由于上一级封隔器解封后滑套关闭,而下一级封隔器由于密封胶筒回收不彻底,与井筒摩擦力大,封隔器无法解封,只能通过上提剪断封隔器的解封销钉,利用机械解封方式起出封隔器;即使能解封多套封隔器,上提过程中依然会脱开。打捞时需要多次冲砂、起下打捞管柱,工作量比较大。
2.3 遇卡封隔器受力分析
采用有限元方法分析封隔器密封胶筒高承压后与套管之间的接触应力,计算密封胶筒与套管的摩擦力。根据封隔器密封胶筒的工作原理,建立有限元模型(见图3(a)),对其作边界处理。封隔器坐封后,密封胶筒承受轴向载荷,封隔器的本体及套管采用35CrMo材质。有限元分析表明,胶筒两侧施加约束,封隔器承压70 MPa时,密封胶筒与套管之间的最大接触应力为47.517 MPa(见图3(b))。
从图3可以看出,在承压70 MPa条件下,密封胶筒与套管之间的接触应力最大为47.517 MPa,接触面积为39.0 cm2,密封胶筒与套管之间的摩擦系数取0.5,不考虑其他因素,只考虑因封隔器未解封而导致压裂管柱遇卡,则上提力达到92.7 kN就能提出封隔器。
2.4 解卡措施
根据上述分析结果,判断该井第2趟压裂管柱遇卡类型为机械卡管柱,结合解卡全过程情况,确定采取以下解卡措施:
1)先小排量(500 L/min)冲洗干净压裂管柱,之后采用快速坐封、解封的方式解封水力锚,尝试起出压裂管柱。
2)如果无法起出压裂管柱,根据压裂管柱上部的油管确定最大上提力,建议更换承载力高的修井机进行强提。该井井内压裂管柱上部为N80钢级ϕ88.9 mm外加厚油管,其屈服极限为551.5 MPa,由此计算得到油管最薄弱环节螺纹的抗拉强度为921.4 kN。管柱安全系数取1.2,则最大允许上提力为767.8 kN;并且考虑解卡过程中反复多次进行起下作业,为了避免引起疲劳破坏,向下取整,确定最大上提力为700.0 kN。
3)若强力上提仍无法起出该趟压裂管柱,建议将这部分管柱丢手。
4)如果丢手无法顺利实施,利用连续油管下入射孔枪进行爆破切割或转入大修作业。
2.5 管柱实际解卡过程
先多次反洗及活动管柱,均未解卡,最大上提力为630.0 kN,反洗排量为200~850 L/min;后采用悬吊方式解卡,反复活动后上提至上提力达520 kN,12 h后下放管柱至上提力为270 kN,再次上提至上提力420 kN,上提力不再增大,成功解卡,随即起出压裂管柱。
观察起出的压裂管柱发现,压裂管柱中的2套喷砂滑套均已完全打开,且有顺利过砂的痕迹。中部K344封隔器2(封隔第2段)的胶筒保持完好,下部K344封隔器1(封隔第1段)的胶筒上部出现了鼓包现象,但未撕裂和缺失,上部K344封隔器3(封隔第3段)的胶筒上部损伤最为严重,有明显撕裂和缺失情况,原因是在3段压裂施工过程中,上部封隔器3始终处于承压状态,经过反复坐封、解封及承压,造成胶筒损伤。顶部水力锚锚爪出现部分损伤;底部水力锚完好,锚爪损伤较小。主要原因是施工过程中上部水力锚反复承压,导致锚爪逐步受损;下部水力锚在第2段滑套打开后即不再承压,因此损伤较小。封隔器3与喷砂滑套2之间的油管出现23和30 mm的2个凹槽,分别距离油管下端6.72和6.45 m。分析认为,油管出现凹陷的原因主要是:1)油管本身存在缺陷,局部金相组织不均匀,注入酸液与井下套管形成电化学腐蚀,导致产生凹陷;2)压裂过程中支撑剂堆积在环空,挤压油管使其变形;3)油管内压力释放过快,地层压力挤压导致其变形。
综合分析表明,造成压裂管柱遇卡的原因是封隔器密封胶筒和油管本体变形。
3. 压裂管柱优化与应用
X01井前3段采用的分段压裂管柱在压裂后,起出过程中2次遇卡。为防止后续6段压裂结束后起出压裂管柱时再次遇卡,在分析2次遇卡原因的基础上,对压裂管柱进行了优化:1)去掉下部的水力锚,每个层段上下均有封隔器封隔,防止压裂管柱在压裂过程中因上顶力过大导致其弯曲变形,降低上提管柱遇卡风险;2)下部引鞋采用带孔引鞋,以平衡内外压差,降低封隔器解封难度。压裂管柱优化后可以一趟管柱完成6段压裂施工,压裂施工结束后还可以作为试气管柱直接试气,待后期需要时再起出压裂管柱。
优化后的压裂管柱(见图4)具备以下4方面的技术优势:
1)改变了常规的进液方式,保证了中心管的完整性,提高了中心管的强度,保证了地面至井底扭矩的传递。
2)压裂滑套封隔器K341在有无节流压差的情况下都能够实现坐封[9-10],内部设有保压装置,油管泄压后封隔器仍然处于坐封状态;可以采用上提或反洗方式解封,确保了封隔器在压裂施工结束能完全解封;封隔器本体采用高强度合金结构钢,胶筒承压能力达到70 MPa,承受温度可达到150 ℃;内部滑套、防砂管均采用激光割缝工艺加工,确保了内部零件的正常动作。
3)可多次重复坐封、解封。施工时,液体通过进液口推动阀体前端的滑块上行,剪断防坐封剪钉,同时液体通过单向阀进入封隔器胶筒内腔,使胶筒扩张,达到坐封的目的。施工结束后需要解封封隔器时,可通过一定排量反循环洗井,液体通过防坐封剪钉(进液口)推动阀体前端的滑块下行,触碰阀体内顶针,释放胶筒内腔液体,达到解封封隔器的目的。上提压裂管柱时,胶筒和中心管会产生相对运动,单向阀上行顶针触碰滑块后,封隔器解封。可拔脱式喷砂器是将安全接头、喷砂器集成一体的新型工具,压裂结束后上提压裂管柱,可将喷砂器喷口关闭,以确保下层的反洗效果;可以逐级设定脱开压力,喷口微节流,以降低喷口流速,减轻套管损伤,降低施工压力。
4)配备专用安全接头。安全接头连接于压裂管柱最上方,当上提压裂管柱遇卡、采取反洗井等措施无法解卡时,可将压裂管柱从安全接头处倒开(或剪断销钉断开)再进行打捞、钻铣等后续作业。安全接头采用锚爪限位设计,本体采用螺旋导向槽,更利于反循环冲砂。
X01井下入优化后的压裂管柱进行后续6段的压裂施工,压裂累计加砂538 m3,用液量4 658 m3,用时28 h全部一次性压开;压裂施工结束后,压裂管柱顺利起出,未发生遇卡。
4. 结论与建议
1)剖析套管封隔器分段压裂管柱及其关键工具的结构、原理及参数,是制定水平井套管封隔器分段压裂管柱解卡措施的关键。
2)套管封隔器分段压裂管柱采用K341压裂滑套封隔器,可降低压裂管柱上提过程中遇卡的概率,提高压裂施工的成功率和效率。
3)可拔脱式喷砂器是将安全接头、喷砂器集成一体的新型压裂工具,选用新型压裂配套工具并采取恰当的技术措施,可以提高水平井套管封隔器分段压裂的成功率。
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